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  灰的化学成分和煤灰周围高温的环境介质

(气氛)性质,前者是内因,后者是外因,但

两者又是相互影响的。首先,煤中的酸性氧化物(如

SiO2、Al2O3、TiO2)和碱性氧化物

(如

Fe2O3、Na2O、CaO、MgO、K2O)在纯净状态下,其熔点很高。但是,在燃烧时各组分

间可能相互反应,生成具有更低熔点的共晶体。其次,煤灰周围介质的性质对灰熔点有较大
影响。由于燃烧调整不当及加入瓦斯后使炉壁周围形成的还原性气氛,

 Fe2O3 会还原成

FeO,并可能与其他氧化物形成共熔体,灰熔点随含铁量的增加而迅速下降。经验表明,在
还原性气氛中,会使灰熔点降低

200~300

℃,因而结焦增加,使不易结焦煤变为易结焦煤。

 
  

3.2.现燃用煤种与炉型耦合问题分析 

  燃煤锅炉的炉内结渣以及对流受热面的粘污过程、程度不仅与燃煤的特性有关,而且与
锅炉结构参数即热容积热负荷和断面热负荷、燃烧器形式及布置等有着密不可分的关系。在
煤种一定的条件下,上述锅炉结构参数选择不当的情况下,炉内燃烧过程中,就会在卫燃
带、燃烧器喷口以及吹灰器喷口等非吸热面上形成结渣,严重时水冷壁上也会结渣。

 

  河南电力设计院将设计煤种归属于着火难且不易结渣的煤种,故两炉炉膛容积选用比
较小,对现用燃煤而言,炉膛容积热负荷就略显偏大。断面热负荷虽然不算高,但由于针对
设计煤种利于着火和稳燃设计的

109m2 卫燃带,以及下二次风口的瓦斯喷口投用,致使燃

烧器区域的热负荷于单纯燃用煤粉的热负荷(瓦斯与煤粉相比,燃烧过程短,放热集中)
这两个因素致使炉内燃烧器区域的燃烧温度很高,达到了

1500

℃以上。另一方面,由于实

际燃用的新登、高平混煤并非不结渣煤种,特别是新登煤,在非吸热面上容易形成结渣。同
时,由于两炉的炉膛容积偏小,因而煤粉气流在炉内停留时间短,炉膛出口温度较高。从而
使熔化的灰在流经过热器区域是粘结在过热器受热面上,形成较为严重的挂渣。由上分析,
由于实际燃用煤种具有一定的结渣趋势以及瓦斯气的投用,使得锅炉本体设备和燃料之间
存在着一定的不适应性,这是炉内结渣和过热器区域挂渣的主要原因。

 

  从燃烧器的形式看,该站采用直流浓淡燃烧器,这对于着火是有利的,但对于燃尽过
程和结渣过程却不利。这与现燃煤种有一定的不适应性,也是锅炉结渣的主要原因之一。

 

  综上所述,锅炉现燃用煤种,实际属于中等结渣性能的煤种,和锅炉设备以及燃烧器
形式等存在者一定的不适应性,是引起炉内结渣和过热器区域挂渣的主要原因。

 

  

4、缓解锅炉结渣对策 

  经过分析,现燃用煤种和锅炉设备并非不完全匹配。在燃用现用煤种不变的情况下,可
通过设备方面的小改造以及运行调整的手段达到减轻、缓解炉内结渣和过热器挂渣。

 

  

4.1 运行方面 

  

4.1.1 控制运行氧量 

  运行氧量大小不仅影响煤粉气流的燃烬,对炉内结渣和过热器受热面挂渣有一定影响。
经调试表明,将锅炉运行氧量控制在

5.0%-6.0%之间较为合适。 

  

4.1.2 配风方面 

  二次风配风方式影响一、二次风的混合、煤粉气流的燃烬、火焰的稳定性,进而影响到过
热器受热面的挂渣。经过调试,在掺烧瓦斯的情况下,应采用

“反双曲线”的配风方式;在不

燃用瓦斯的情况下,应采用

“均等”配风。 

  

4.1.3 加强吹灰器的维护检修,做好吹灰器的投用 

  吹灰器吹灰是一种比较有效的进一步缓解结渣、挂渣问题的运行手段。在运行中,实施
定期吹灰。

 

  

4.1.4 锅炉负荷分配 

  通过定期调整锅炉负荷,利用高、低负荷交替变化,从而使炉内结渣和过热器挂渣受热
应力的变化而

“自行脱落”或强度降低,在此基础上再辅以吹灰,减少过热器受热面因挂渣