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(l)在工作面处总共施工了 89 个抽放钻孔,我们使用的是 2 时(50.80mm)双抗塑料花管,

将花管全部放进钻孔,所有钻孔位置均穿过

8 煤层 0.5m 以上,在整个施工过程中,在其深

部的钻孔出现了喷孔现象。

 

  

(2)针对上阶段施工情况,我们在工作面远处增加了 24 个钻孔,采用 15 时(38.1mm)铁

花管全部放进钻孔,在这一个阶段,由于岩

(煤)粉的密度大,使得它们都聚集在孔底,这

样严重影响了抽放效果,因此钻孔穿过煤层底板

1.5-2.0m,该钻孔的主要功能就是清理沉

积的岩

(煤)粉,在搞阶段中,在浅部没有出现任何的喷孔等动力现象,但是在深部还是存

在个别孔有动力现象。

 

  

(3)由于 24 个深部的少数钻孔出现了动力现象,针对这种深部钻孔又增补了 12 个抽放

钻孔,同样也使用的是

1.5 时(38.1mm)铁花管,钻孔穿过煤层底板 1.5-2.0m,在这个阶段,

在整个钻孔施工过程中,也出现了喷孔的现象,数量比较少,只有

4-5 个孔出现动力现象。 

  

(4)对深部孔实现彻底消突,我们必须还应该增加一些钻孔,这次增加了 10 个钻孔,

钻孔仍采用

1.5 时(38.lmm)铁花管全程下至孔底,这一阶段施工完成后,没有出现任何的喷

孔现象。

 

  

 (5)布置钻孔过程中,为了扩大进一步能够控制区域范围,结合现场实际条件和施工状

况,同时又在

-650m 水平设计施工了 5 个抽放钻孔,钻孔仍采用 1.5 时(38.lmm)铁花管,全

部放进钻孔,使其到达孔底,钻孔穿过煤层底板

1.5-2.0m,通过观察可以很明显的感觉到,

钻孔中没有发生任何的喷孔等动力现象,见图

1。 

  

 

  图

1 三阶段钻孔施工布置图 

  

3.1.2 抽放系统 

  由于条件的限制,该矿作为基建矿井,在地面上没有一个永久的抽放设施和完整的系
统,所以,经过矿领导的研究决定,在地面上临时建立起一个相对完整的抽放系统,采用
ZWY-40/75 型移动抽放泵,敷设 6 时(152.4mm)抽放管路。其中 ZWY-40/75 型抽放泵抽放 25
天,更换为

ZBEI-303 型抽放泵进行抽放,ZWY-40/75 型抽放泵备用。 

  

(l)抽放钻孔封孔工艺:

① 孔口向下 6m 处用聚氨脂封堵 0.3m 左右;② 将抽放管插人孔内,

外端保留

0.5m;

③ 将水泥沙浆注人孔内,注入期间用细钢筋在孔内搅动,以防止孔内产生

空气泡

;

④ 封孔长度不小于 6m。 

  

(2)抽放系统敷设:规格长*宽*高为 1500mm*80omm*8oomm,在放水器上拔出 14 个 2

(50.8mm)接头,抽放钻孔 10-12 个一组与放水器上 2 时(50smm)接头相联。放水器出水端

安设自动放水器,

-650m 平巷安设放水器。抽放系统等设施见图 2。 

  

 

  图

2 避灾线路立体示意图 

  

3.2 水力冲孔与压风吹孔技术 

  以上介绍了钻孔连续抽放技术,下面主要介绍下水力冲孔与压风吹孔技术的相关工艺。
高压水来自于地面的自然水,其运送的路线为,沿风井井筒下至副井重车线,高压水压为
6.0-6.5MPa,根据冲孔要求控制水压,冲孔管路前端采用 3m 长 4 分(12.7mm)铁管作为导管,
导管后联接

6 分(19.05mm)钢丝软管压风取自工作面压风管压风,风压为 6.0-6.SMPa,当使

用水力冲孔结束后,改为压风对钻孔进行吹孔。

 

  

4 消突效果分析 

  

4.1 消突效果 

  经过采取以上这两种技术措施的综合治理,评价消突效果的好坏主要是看瓦斯抽放率
和残余瓦斯压力,之后再参考

K 值和 K 值,最终在揭煤前各项指标较理想。主要考察指标

均小于临界值,这样就很好的证明了采取的以上措施是行之有效的,对突出危险煤层起到