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作 气 化 剂 , 在 高 温 高 压 下 进 行 气 化 反 应 , 气 化 压 力 在

3.0 ~ 8.5MPa 之 间 , 气 化 温 度

1400

℃,液态排渣,煤气成份 CO+H2 为 80%左右,不含焦油、酚等有机物质,对环境无污

染,碳转化率

96~99%,气化强度大,炉子结构简单,能耗低,运转率高,而且煤适应范

围较宽。

Texaco 气化炉由喷嘴、气化室、激冷室(或废热锅炉)组成。其中喷嘴为三通道,工

艺氧走一、三通道,水煤浆走二通道,介于两股氧射流之间。水煤浆气化喷嘴经常面临喷口
磨损问题,主要是由于水煤浆在较高线速下对金属材质的冲刷腐蚀。喷嘴、气化炉、激冷环等

Texaco 水煤浆气化的技术关键。 

  

2.3.2 Shell 气化炉 

  最早实现工业化的干粉加料气化炉是

K-T 炉,其它都是在其基础之上发展起来的,50

年代初

Shell 开发渣油气化成功,在此基础上,经历了 3 个阶段:1976 年试验煤炭 30 余种;

1978 年与德国 Krupp-Koppers 合作,在 Harburg 建设日处理 150t 煤装置;两家分手后 ,
1978 年在美国 Houston 的 Deer Park 建设日处理 250t 高硫烟煤或日处理 400t 高灰分、高水分
褐煤。共费时

16 年,至 1988 年 Shell 煤技术运用于荷兰 Buggenum IGCC 电站。该装置的设

计工作为

1.6 年,1990 年 10 月开工建造,1993 年开车,1994 年 1 月进入为时 3 年的验证期,

目前已处于商业运行阶段。单炉日处理煤

2000t。 

  

Shell 气化炉壳体直径约 4.5m,4 个喷嘴位于炉子下部同一水平面上,沿圆周均匀布置,

借助撞击流以强化热质传递过程,使炉内横截面气速相对趋于均匀。炉衬为水冷壁,总重
500t。炉壳于水冷管排之间有约 0.5m 间隙,做安装、检修用。 
  煤气携带煤灰总量的

20%~30%沿气化炉轴线向上运动,在接近炉顶处通入循环煤气

激冷,激冷煤气量约占生成煤气量的

60%~70%,降温至 900

℃,熔渣凝固,出气化炉,

沿斜管道向上进入管式余热锅炉。煤灰总量的

70%~80%以熔态流入气化炉底部,激冷凝固,

自炉底排出。

 

  粉煤由

N2 携带,密相输送进入喷嘴。工艺氧与蒸汽也由喷嘴进入,其压力为 3.3~

3.5MPa。气化温度为 1500~1700

℃,气化压力为 3.0MPa。冷煤气效率为 79%~81%;原料

煤热值的

13%通过锅炉转化为蒸汽;6%由设备和出冷却器的煤气显热损失于大气和冷却水。

 
  

2.3.3 GSP 气化炉 

  

GSP 由前东德的德意志燃料研究所于 1956 年开发成功。目前该技术属于成立于 2002 年

未来能源公司。

GSP 气化炉是一种下喷式加压气流床液态排渣气化炉,其煤炭加入方式类似

shell,炉子结构类似于德士古气化炉。 

  

3.我国煤气化技术进展 

  煤气化技术在中国已有近百年的历史,但仍然较落后和发展缓慢,就总体而言,中国
煤气化以传统技术为主,工艺落后,环保设施不健全,煤炭利用效率低,污染严重。目前在
国内较为成熟的仍然只是常压固定床气化技术。它的优点是操作简单,投资小;但技术落后,
能力和效率低,污染重,急需技术改造。如不改变现状,将影响经济、能源和环境的协调发
展。

 

  【参考文献】

 

  

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代化工,

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[2]王辅臣,于广锁,龚欣,刘海峰,王亦飞,梁钦峰.大型煤气化技术的研究与发展

[J].化工进展,2009,(02). 
  

[3]汪寿建.国内外新型煤化工及煤气化技术发展动态分析[J].化肥设计,2011,(01). 

  

[4]赵勇,王巍,郝天翼,张建胜,吕俊复.煤气化技术研究进展[J].电力技术,2010,

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