杏花洗煤厂
1988 年投产至 2009 年间回煤系统很少用,洗煤厂不入洗外来煤,大井生
产的煤足够洗煤厂洗选,只是生产系统有影响时,落地煤冉回系统入洗、但是至
2009 年杏
花洗煤厂重介系统二次改造后,洗煤厂的小时处理能力提高到
400t,大井煤满足不了洗煤
生产,所以每月购买
3~6 万 t 外来煤人洗,但是回煤系统存在很多不合理问题,多次向上
级部门反映,并在
2009 年 7 月对回煤系统进行了如下改造:把回煤系统 2 条皮带转载点的
篦子拆除,组织指导安装了
台 ZDl530 分级筛,筛下物直接经上仓皮带进入原煤仓,由于
外来煤粒度比较细,小于
13mm,外来煤几乎 100 甲。为筛下物,这样上仓皮带的负荷加大
于是把上仓皮带的电机由
75kW 改为 90kW 电机。
2.运行状况
2.1 回煤分级筛筛分效果好
回煤分级筛采用的是条逢筛板,筛孔是
50x50,透筛效率为 100%,由于外来原料煤粒
度小于
13mm,因此筛上物只有煤场混入少量的块状物料或 冻块,这部分筛上物料进入原
煤系统中,不影响原煤生产。
2.2 回煤不影响原煤系统的检修
由于外来原料煤粒度小于
13,回煤分级筛筛分效果好,筛上物几乎没有,于是回煤设
备只有
1 条回煤皮带、1 台分级筛和 1 条上仓皮带,回煤物料可不经配仓锚链直接进入原煤
仓,不影响原煤系统的
检修。
2.3 回煤系统改造后简化工艺流程,减少设备磨损,节约了电赞
回煤系统改造前,外来煤因为没有分级筛,物料全部经原煤系统的筛分、破碎工艺后回
到原煤仓。改造后外来煤只经过
1 条回煤皮带,1 台分级筛和 l 条.上仓皮带 3 台设备进入原
煤仓。每天原煤系统检修
2h,回煤只开这 3 台设备,其它设备可不开,节约电费,同时原
煤系统设备有充足的维护,保养时间,减少设备的磨损,减少事故率,保证设备的正常运
转。
2.4 杜绝了因堵溜子,影响回煤,保证了回煤时间
回煤皮带与立井原煤皮带之间有一露天离地面
15m 高的转载溜子,尤其是冬天比较寒
冷时,细粒物料经过这台溜子时,物料容易冻在溜子地上,出现堵溜子现象,每小班至少
堵
3-5 次,每次处理时间 0.5h 左右,所以每小班因堵溜子影响回煤近 2h。改造后只有块状
物料经过这个溜子进入原煤系统,因此不会出现堵溜子现象,保证了回煤时间。
3.结束语
杏花洗煤厂回煤系统改造后,在外来煤满足回煤生产的条件下,
2010 年 1 月份回煤量
为
6 万 t,每天按 20h 开气时间计算每小时带回煤量为 100t/h,改造前平均每小时带回煤
50t,全月带回煤 3 万 t 左右,精煤回收率按 25%,精煤售价为 720 元/t,因此每年因多洗精
煤可增加经济效益:
6480 万元。近年来随着大型洗选设备的研制,洗煤小时处理能力有较
大地提高,虽然采掘机械化程度也在逐年提高,矿井的生产能力也在逐年增长,但是仍满
足不了洗煤生产需要,再加上人们生活水平不断提高,就要求从增加原料煤人手,购买大
量外来煤,简化回煤工艺,增加回煤量,提高经济效益。