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  由于现无法分析沥青烟含量,故只能通过目测的方式来间接判断。

2011 年 12 月 26 日,

在生产装置

90%的进料负荷的情况下,通过现场烟气目测情况对电捕焦油器投用前后效果

进行了对比。电控柜

1、2 的电流为 410mA 左右、电压 45KV 左右。连续观察五天,投用前现

场烟气排放情况如图

2 所示。 

  从图中可以看出,在电捕油焦油器投用前,烟囱中排放的烟气带油严重,具有较重的
油烟味,烟气发黄且向下方飘散,现场环境较为恶劣。

 

  投用后现场烟气排放情况如图

3 所示。 

  从图中可以看出,虽然烟气量大大减少了,现场没有较重的油烟味,但间断的油烟气
带有白色水汽,向上方漂浮。经过运行观察,发现两个电极中的一个跳车,经过与厂家沟通
进行下一阶段。

 

  

B.现场调试阶段 

  针对以上电极跳车现象,分析原因可能是由于过载引起,于是降低了电捕焦油器的负
荷,直到两个电极不在出现跳车现象,此时两个电极电流为

350mA,电压为 42KW。此时

的除油效果如图

4 所示。 

  从图中可以看出,经过调整后,烟气中白色水汽消除,油烟消失。同时,通过

DCS 电

流电压运行曲线观察,其运行平稳。

 

  电捕焦油器运行平稳后,现场环境示意图如图

5 所示。 

  从图中可以看出,煤液化装置油渣成型单元现场环境得到明显改善,为操作人员提供
了良好的工作环境。

 

  

C.数据采集阶段 

  系统运转正常后,在装置各操作参数基本稳定的情况下,根据进料量的变化,对通过
电捕焦油器回收的减渣油量进行了数据采集。回收的减渣油送往

D431B 油罐,油量通过液

位增长计量所得(每个液位按

70kg 计算),每天送油一次,采集数据计算结果见表 5,回

收减渣油量与煤液化进料量关系如图

6 所示。 

  表

5 回收减渣油量与煤液化进料量计算结果 

  

 

  

 

  图

6 回收减渣油量与煤液化装置进料量关系 

  从图中可以看出,随着煤液化装置进料量的增大,通过电捕焦油器回收的减渣油量在
增大。

 

  

4.经济性分析 

  按照煤液化装置长周期稳定运行负荷在

85%,即进料为 475t/h 时,每天可以回收减渣

0.7t,装置每年按运行十个月算,每年可回收减渣油 210t。每吨减渣油按保守价格 5000

/t 计算,每年可以创经济效益 105 万元,经济效益显著。 

  通过以上分析,煤液化装置油渣成型单元增设电捕焦油器后,不仅改善了周边和现场
操作环境,而且每年可回收减渣油约

210t,创经济效益 105 万元,环境效益和经济效益均

较为显著。