由于现无法分析沥青烟含量,故只能通过目测的方式来间接判断。
2011 年 12 月 26 日,
在生产装置
90%的进料负荷的情况下,通过现场烟气目测情况对电捕焦油器投用前后效果
进行了对比。电控柜
1、2 的电流为 410mA 左右、电压 45KV 左右。连续观察五天,投用前现
场烟气排放情况如图
2 所示。
从图中可以看出,在电捕油焦油器投用前,烟囱中排放的烟气带油严重,具有较重的
油烟味,烟气发黄且向下方飘散,现场环境较为恶劣。
投用后现场烟气排放情况如图
3 所示。
从图中可以看出,虽然烟气量大大减少了,现场没有较重的油烟味,但间断的油烟气
带有白色水汽,向上方漂浮。经过运行观察,发现两个电极中的一个跳车,经过与厂家沟通
进行下一阶段。
B.现场调试阶段
针对以上电极跳车现象,分析原因可能是由于过载引起,于是降低了电捕焦油器的负
荷,直到两个电极不在出现跳车现象,此时两个电极电流为
350mA,电压为 42KW。此时
的除油效果如图
4 所示。
从图中可以看出,经过调整后,烟气中白色水汽消除,油烟消失。同时,通过
DCS 电
流电压运行曲线观察,其运行平稳。
电捕焦油器运行平稳后,现场环境示意图如图
5 所示。
从图中可以看出,煤液化装置油渣成型单元现场环境得到明显改善,为操作人员提供
了良好的工作环境。
C.数据采集阶段
系统运转正常后,在装置各操作参数基本稳定的情况下,根据进料量的变化,对通过
电捕焦油器回收的减渣油量进行了数据采集。回收的减渣油送往
D431B 油罐,油量通过液
位增长计量所得(每个液位按
70kg 计算),每天送油一次,采集数据计算结果见表 5,回
收减渣油量与煤液化进料量关系如图
6 所示。
表
5 回收减渣油量与煤液化进料量计算结果
图
6 回收减渣油量与煤液化装置进料量关系
从图中可以看出,随着煤液化装置进料量的增大,通过电捕焦油器回收的减渣油量在
增大。
4.经济性分析
按照煤液化装置长周期稳定运行负荷在
85%,即进料为 475t/h 时,每天可以回收减渣
油
0.7t,装置每年按运行十个月算,每年可回收减渣油 210t。每吨减渣油按保守价格 5000
元
/t 计算,每年可以创经济效益 105 万元,经济效益显著。
通过以上分析,煤液化装置油渣成型单元增设电捕焦油器后,不仅改善了周边和现场
操作环境,而且每年可回收减渣油约
210t,创经济效益 105 万元,环境效益和经济效益均
较为显著。