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致钢带频繁跑偏,经常性的撕裂钢带,从而使得煤直接液化核心装置不得不降低负荷或者
外甩油渣,给公司造成了很大的损失,成型机纠偏系统改造势在必行。
  

5.原因分析

  造成跑偏的原因主要有以下几点:
  

5.1 下料不均造成钢带受热伸长不均匀,造成跑偏。

  

5.2 山特维特设计时对钢带长度导致钢带跑偏的严重程度估计不足。

  

5.3 跑偏控制只有一个气动定位器,反应速度慢,滞后大,造成成型机钢带跑偏严重。

  

5.4 纠偏控制系统中,因定位器无 PID 参数调整,定位器总是工作于开关状态,输出气

压信号变化忽大忽小,气缸动作幅度大,使钢带摆动大,纠偏出现超调,容易出现跑偏故
障。
  

6.改造后油渣成型机纠偏系统

  

6.1 概述

  改造后的成型机纠偏系统设有机头

/机尾钢带位置检测部件(反馈轮、位置传感器) 、

DCS 控制器集中 PID 调节、定位器控制气缸气压执行纠偏动作;成型机四角设有 4 个跑偏
报警开关,在纠偏系统不能及时消除钢带跑偏时进行联锁保护,防止钢带损坏;在成型机
两侧及机头控制箱内设置有

3 个紧急停车开关,机尾设置有破碎机锁停开关一个。在成型机

西侧机头

3 号位处主动轮轮毂固定;设置有一个跑偏开关;在成型机西侧机头 1 号位从动

轮轮毂由手动可控气缸(气压

0.4-0.6Mpa)驱动;设置有一个跑偏开关;在成型机东侧机

2 号从动轮轮毂和机尾 4 号主动轮轮毂实行浮动,都设有自动可控气缸,纠编定位器对

气缸进行动作定位,通过气缸伸缩驱动轮毂移动,使钢带张紧或放松,从而达到纠编目的
2 号位及 4 号位各设置一个跑偏开关。   6.2 工作原理
  当钢带稳定运行的过程中,由于某种因素导致钢带向

2 号位发生位移后,钢带位置传

感器将

△L,转化为线性电阻的阻值变化△R,通过检测阻值变化转化为电流变化(减小),

DCS 控制系统将位置信号与给定值比较后得到一个偏差值

△e,经过 PID 运算及输出钳位控

制后,输出调节电流到阀门定位器,阀门定位器输出气压上升,通过调节气缸驱动轮毂发
生位移,钢带在电机拖动且单边受力的情况下,向

1 号位漂移,直到到达一个新的平衡位

置(见图

3)。

  

6.3 纠偏系统改造后的方案以及使用情况报告

  

6.3.1 原 foxboro 定位器换为山武的智能电气阀门定位器(见图 4)

  (

1)原 foxboro 定位器是弹簧式的,纠偏响应滞后,调零和量程都是手动调试,非常

不方便,同时,定位器内部有一个小喷嘴与挡板,定位器通过喷嘴与挡板的压紧与恢复来
控制气源的通断,从而达到控制成型机气缸,由于喷嘴小,没有过滤设施,而气体也有杂
质,从而导致喷嘴堵塞,失去了控制成型机气缸的效果,因而也失去了定位器本身的作用
即定位器故障率高;并且因为是气动控制,不能直接把信号反馈到

DCS 操作室中,不方便

去操作。
  (

2)山武的智能电气阀门定位器功能明显优于 foxboro 定位器,功能如下:

  

1)采用大口径的继动器,结构简单从而消除了气源通道堵塞故障,大大提高了调节成

型机气缸的动作速度。
  

2)灵敏度高,定位及时准确,大大降低了成型机跑偏频率。

  

3)结构简单,坚固,自动调零、调量程,操作方便。

  

4)定位器有 PID 参数调整的功能,可以很方便的把信号引入 DCS,通过对 DCS 中

PID 参数调整,非常方便地对成型机跑偏进行集中控制和调整。
  

5)定位器的部件采用了防腐蚀性材料,从而增强了耐环境性,适用于工作条件比较恶

劣的场合。