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分离为碳三、碳四后,增加碳三组分与催化液化气混合器,混合后经脱硫、脱硫醇进气分装
置。碳四组分进二催化装置,增加与原料混合器,混合后进提升管反应器。(见图

1)

  经模拟运行,碳四液化气经提升管反应改质后,部分转化为汽油组分,柴油产量降低
油浆产量也有所下降。催化液化气产量增加,其中的丙烯、丁烯等效益产品含量基本保持不
变,这样烯烃的总产量是增加的,产品的效益增加。年效益达:

78374515.1 元。

  从回炼后气分、

MTBE 模拟况看,液化气产量减少 2.43t/h,总能耗降低约 7%,而丙烯、

异丁烯等高效益产品略有增加或持平,装置效益增加四百多万元。滞销产品民用烃产量减少。

  四、结论
  全厂

PETRO-SIM 流程模拟模型在炼油厂生产优化工作中起到较好的分析作用,利用

该模型将焦化液化气重新分离及经催化裂化改质,模拟、预测结果快捷,调整方便。改进焦
化液化气生产方案后,降低了能耗,并提高了产品效益,主要有以下几个方面:
  

1.增加了汽油及丙烯等高价值产品产量。

  

2.减少了民用烃、油浆等低价格产品产量,同时干气、焦炭等产品基本持平,没有大幅

增加,产品总效益增加。
  

3.气分、MTBE 装置能耗降低约 7%,节能效果显著。

  

4.重碳四产品烯烃含量增加,有利于提高产品效益。

  

5.虽没有模拟脱硫情况,但该方案将有利于液化气硫含量降低,提高丙烯、MTBE 的产

品质量。
  该模拟在利用全厂

PETRO-SIM 流程模拟模型模拟催化装置碳四进料时,汽油产品增

5.16t/h,增幅较大,而柴油减少 3.05 t/h,理论分析回炼碳四有增产汽油的趋势,但准确

性有待生产验证。