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再利用自动反冲洗过滤器,滤除油品中的焦粉后,才能作为加氢精制装置的原料油。
  其次,对加氢精制工艺进行改造:⑴增加一台原料油

∕反应产物换热器,使得原料油∕反

应产物换热器总数达到两台。相对原来的一台换热器来说,降低了单台换热器的负荷,从而
减少了换热器管束外壁结垢。⑵取消了炉前混氢工艺,只使用炉后混氢工艺。这样油品没有
机会进入炉管,就不会产生结焦。
  由于预处理的生成油中干点小于

400

℃馏分油中重组分、硫、氮含量大幅度降低,使得

加氢精制的系统压力降低,原料油

∕反应产物换热器管束外壁结垢大幅减少,提高了原料油

的换热后温度。另外催化剂床层的结焦速度减小,加氢精制反应器床层温度下降,从而保证
了催化剂的活性,延长了催化剂的使用寿命。在装置负荷提高的情况下,仍然可以达到反应
所需的温度,而且实现了安全、稳定、高负荷、长周期运行。在反应器不变的情况下负荷提高

60

﹪,并且能稳定运行 10 个月以上。

  

2.总结

  煤焦油轻质化项目的工业化放大,是一个复杂的系统性的难题。我公司进过多年的技术
攻关,才实现了整个装置的安全、稳定、高负荷、长周期运行。工艺技术上有许多的创新,值
得同行借鉴。本文的内容是煤焦油轻质化装置生产中的典型问题,很有代表性。这些都是作
者在长期的生产一线工作中总结的经验,相信会为广大从事煤焦油轻质化工作的朋友,提
供一些解决生产中类似问题的思路。
  【参考文献】
  [1]郭树才

.煤化工工艺学.化学工业出版社.1992.

  [2]肖瑞华

.煤焦油化工学.冶金工业出版社.2002.