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存在一定的间隙。为了进一步诊断故障,将电机和丝杠完全脱开,分别对电机和机械部分进
行检查。电机运行正常;在对机械部分诊断中发现,用手盘动丝杠时,返回运动初始有非常
明显的空缺感。而正常情况下,应能感觉到轴承有序而平滑的移动。经拆检发现其轴承确已
受损,且有一颗滚珠脱落。更换后机床恢复正常。

 

  

3.机床电气参数未优化电机运行异常 

  一台数控立式铣床,配置

FANUC 0-MJ 数控系统。在加工过程中,发现 X 轴精度异常。

检查发现

X 轴存在一定间隙,且电机启动时存在不稳定现象。用手触摸 X 轴电机时感觉电

机抖动比较严重,启停时不太明显,

JOG 方式下较明显。 

  分析认为,故障原因有两点,一是机械反向间隙较大;二是 X 轴电机工作异常。利用
FANUC 系统的参数功能,对电机进行调试。首先对存在的间隙进行了补偿;调整伺服增益
参数及

N 脉冲抑制功能参数,X 轴电机的抖动消除,机床加工精度恢复正常。 

  

4.机床位置环异常或控制逻辑不妥 

  一台

TH61140 镗铣床加工中心,数控系统为 FANUC 18i,全闭环控制方式。加工过程

中 , 发 现 该 机 床

Y 轴 精 度 异 常 , 精 度 误 差 最 小 在 0.006mm 左 右 , 最 大 误 差 可 达 到

1.400mm。检查中,机床已经按照要求设置了 G54 工件坐标系。在 MDI 方式下,以 G54 坐标
系运行一段程序即

“G90 G54 Y80 F100;M30;”,待机床运行结束后显示器上显示的机械

坐标值为

“-1046.605”,记录下该值。然后在手动方式下,将机床 Y 轴点动到其他任意位置,

再次在

MDI 方式下执行上面的语句,待机床停止后,发现此时机床机械坐标数显值为

“-

1046.992

”,同第一次执行后的数显示值相比相差了 0.387mm。按照同样的方法,将 Y 轴点

动到不同的位置,反复执行该语句,数显的示值不定。用百分表对

Y 轴进行检测,发现机

械位置实际误差同数显显示出的误差基本一致,从而认为故障原因为

Y 轴重复定位误差过

大。对

Y 轴的反向间隙及定位精度进行仔细检查,重新作补偿,均无效果。因此怀疑光栅尺

及系统参数等有问题,但为什么产生如此大的误差,却未出现相应的报警信息呢?进一步
检查发现,该轴为垂直方向的轴,当

 Y 轴松开时,主轴箱向下掉,造成了超差。 

  对机床的

PLC 逻辑控制程序做了修改,即在 Y 轴松开时,先把 Y 轴使能加载,再把 Y

轴松开;而在夹紧时,先把轴夹紧后,再把

Y 轴使能去掉。调整后机床故障得以解决。