background image

  (

2)耗电量方面:球磨机生产加工耗电量本身体积较大,质量较大,加之体内的矿石

随其一起转动,需要较大的电机带动。在满足工作要求的前提下应尽量选择功率较小的电动
机。

 

  (

3)生产噪音方面:石料在滚筒内上下翻滚与筒体碰撞,加之钢球也在滚筒内上下不

断运动与滚筒、矿石、衬板碰撞。球磨机在运转过程中产生强烈的噪声

,其噪声级通常在

 

105~115 dB (A)。球磨机生产中的噪音应尽量控制和消除。 
  (

4)设备磨损方面:球磨机主要由钢球和衬板组成,因为球磨机主要靠钢球与衬板间

的碰撞磨碎矿石,因此球磨机材料消耗较大。

 

  

 

  

4 选矿设备改造 

  

 

  

 

  选矿作业机械流程图

 

  

 

  

4.1 设备改造 

  

(1)将破碎振动筛骨架管换成厚壁无缝钢管,并将筋板全部改成凹槽形式,提高了筛体

的整体强度,同时将筋板由原来的

 7 根改为 3 根,增加了近 30%的筛分面积。通过改造,

极大地提高了筛分效率,缩短了开车时间。

 

  

(2)将破碎系统的破碎产品运输皮带合并,用长传动丝杠作牵引装置,对拉紧装置进行

改造,解决了皮带的跑偏和打滑问题,简化了操作。

 将圆锥破碎机给料皮带带速由 1.25m/s 

降至

 1.0m/s,,皮带宽度由 650mm 加宽至 800mm,降低了手选除杂难度和圆锥破碎机的故

障率

 ,提高了圆锥破碎机的破碎效率。 

  

(3)选用 1 台 MQG2700x3600 型球磨机代替原来的 3 台 MQG2100x2200 型球磨机,与

 

2FLG-2000 螺旋分级机配合,简化了磨矿操作,节省了备件库存费用,稳定了人选矿浆的
浓度和细度。

 

  

(4)精矿再磨系统选用 1 台 MQY2100x3000 型球磨机代替原 2 台 MQY1500x3000 型球

磨机

;分级设备改用聚氨酯材质的旋流器组 ,配有压力显示装置,安装维护方便,分级效率

高于原旋流器

 5  个百分点左右。 安装使用后,再磨细度合格率提高了 12  个百分点,-

0.043mm 含量提高了 4 个百分点。 
  

4.2 工艺流程优化 

   

(1) 将 原 来 外 排 的 尾 矿 库 溢 流 水 回 收 后 返 回 生 产 系 统 循 环 使 用   , 每 日 增 加 回 水

 

1100m3,并且最终实现了全厂生产废水的零排放 ,产生可观经济效益和环境效益。 
  

(2)将浮选作业 2 次精选改为 1 次精选,减轻了铁表面的二次污染,使浮选流程更加适

合下部中段矿石性质的变化,在保证浮选回收率和精矿品位的情况下,简化了操作,还可
节约电耗和备件费。

 

  

(3)在浸出前增加压滤作业,脱出精矿中的水分返回主厂房重复利用,并在浸出作业采

用置换贫液调浆,实现了含氰污水不外排,同时每日多返回水

 120m3,每年节约新水费用

若干。

 

  

4.3 工艺条件优化 

  

(1)浮选捕收剂由原来单一使用丁基钠黄药改为将 85%的丁基钠黄药与 15%的异戊基黄

药配合使用,发挥药剂的协同效应,提高了有用矿物的疏水性。

 

  

(2)尽可能多地用液体氰化钠代替固体氰化钠,使得精矿药剂成本得到了下降,而且使

用液体氰化钠操作方便,安全性高。

 

  

(3)在冬季对浸出作业采取保温措施,使冬季矿浆温度提高了 5-6 摄氏度,促进了铁矿