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  变频器的过载能力通常

1.5 倍/1min,这只是对于

在电动机的启动或制动过程才有意义,不能作为变频器选型的最大电流来考虑。
  因此,在选择变频器容量时,应比变频器说明书中的配用电动机容量加大一档至二档
并应具有无反馈矢量控制功能。使电动机在整个调速范围内,具有真正的恒转矩,满足负载
特性要求。
  

2、制动问题 从料车的速度及加速度可以看出,料车在减速或定位停车时,应注意选择

相应的制动单元及制动电阻,使变频器直流回路的泵升电压

UD 保持在允许范围内 3、控制

与保护

 料车卷扬系统是炼铁生产中的重要环节,因此拖动控制系统系统应保持绝对安全可

靠。高炉炼铁生产现场环境较为恶劣。因此,系统的故障检测和诊断应完善。对于变频器自身
故障由故障报警输出点

Ta、 Tb, Tc 动作,当故障发生时,Ta、Tc 断开,控制回路断开,立

即关闭机械抱闸,以防止料车下滑。
  四、过程中遇到的问题

1、变频器选型:考虑到冶金系统的设计特点,电机已经加大了

余量,而且原系统电机的实际运行电流在

85 安培左右,故变频器同级选配 55kW.由于该卷

扬机拖动两台料车,变频器工作于第一象限。但当变频器减速停车时,可能有能量回馈,故
可选配制动单元和制动电阻,

 使变频器直流回路的泵升电压 UD 保持在允许范围内。

  

2、加速曲线的调整:变频器从 0Hz 开始加速,通过斜坡时间至全速,已经实现了对电

机的软启动,考虑到卷扬机钢丝绳的伸缩以及减速机的齿隙影响,在加速开始加入圆弧曲
线。从而进一步减小对机械部分的冲击。
  

3、制动器的配合当变频器收到正转(或反转)指令后,经过 0.5 秒延时后,打开抱闸,

料车上行,随着低段速的选通,电机处于爬行状态,当

PLC 检测到终点信号时,发出停车

命令,变频器封锁输出执行自由停止,同时关闭抱闸。如此控制抱闸既防止变频器过流保护。
又防止料车下滑。

(此文转自

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