2 解决的方案和措施
2.1 对液压回路进行减压设置延长密封圈的寿命
在上、下密封阀的问题上,液压回路减压密封圈的密封破坏的原因是密封阀座和硅橡胶
密封圈的反复接触、出现剪切、疲劳作业而导致,密封圈的使用期限和液压缸的作业压力成
正比例关系,当液压缸的压力变大,硅橡胶遭受剪切力的破坏力也就越大,导致其使用寿
命变短,保障装置密封良好,液压系统进行减压。在相关的计算中得出,原设备的系统压力
是
16MPa,其正常工作时,理论上的密封压力低于 5MPa,结合安全系数和意外因素的干
扰,压力需要降到
10MPa,就能达到要求。所以在其液压回路中各自叠加一块减压装置,
来实现减压的目的。如此就能增加密封圈的使用寿命,高炉的定期维修周期也能从一个季度
延长至半年的时间
[4],同时由于各相关连杆部位受力减小,也再未出现断裂等损坏,相关
轴上键槽也未再出现损坏。
2.2 将料流调节阀的液压回路增加维修用球阀
对于料流调节阀和布料器存在的问题,可以进行以下改造来解决:将原来布置在一个
阀块上的主控制阀组和备用阀组,分为两个阀块,在两个阀块之间加一个球阀,增加一个
单向阀,这样将两个阀块的的主油路,通过球阀来截断,从而达到维修和生产两不误。
2.3 将均压放散阀和均压阀等液压管路增大管径
均压放散阀和均压阀等阀门在高炉现场一般布置的位置都很高,距离液压站及阀台位
置比较远,管路沿程损失比较大,考虑到压力损失,将现场放散阀、均压阀等阀门的液压管
路通径改大后,阀门打开关闭速度大大提高,彻底解决了速度慢的问题。
3 结论
经试验证明,对原来的高炉炉顶液压系统进行以上几项设备的改进后,设备工作的稳
定性就能得到很大的提高,事故率减少,基本能够实现高炉生产的零影响,还能带来较高
的经济效益,有效的提升设备的管理和认知水平。
参考文献
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