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型 号 为

Y315L2-8-110 , 额 定 转 速 740r/n 。 所 以 电 机 的 额 定 输 出 扭 矩 为

T=9550P/N=9550×110/740=1419.6Nm;单辊型号为 Φ2000×3740,单辊转速为 7.8 r/n。电机传

动 效 率 为

0.93 , 减 速 机 传 动 效 率 为 0.92 , 所 以 单 辊 转 动 扭 矩 为

T=1419.6×740/7.8×0.93×0.92=115232.2  Nm 。 单 辊 半 径 为 1 米 , 所 以 产 生 的 最 大 压 力 为

115232.2 牛顿,每根篦板产生的压力为 115232.2/12=9602.7N。把整个梁抽象成简支梁,其受

力 ( 如 下 图

3 所 示 ) , F=115232.2N 。 其 弯 矩 图 为 三 角 形 , 顶 点 为

M=FL/2=(9602.7/9.8)×1.415/2=693.3 公斤.米,根据已知数据求出: M1=686.02 公斤.米,

M2=689.84 公斤.米,M3=693.3 公斤.米。 

  ①疲劳强度校核(如表

1) 

  许用安全系数

[S]=1.8~2.5,计算安全系数均大于许用系数。故篦板的疲劳强度足够。 

  ②静强度校核(如表

2) 

  因为

45 号钢 δs=29,δb=58,所以 δs/δb=0.5,当 δs/δb 取 0.45~0.55 之间时,[Ss]=1.2~

1.5。计算安全系数均大于许用系数。故篦板的强度足够。 

  (

2)篦板上部采用保护帽的结构对篦板进行保护,材质选用 Cr25Ni9WMO2Re 高合金

耐热耐磨铸造件。保护帽全长分为两段,经常接触烧结矿的一段磨损较严重,另一段磨损较

轻,根据磨损的情况进行选择性更换某一段,大大降低了备件成本。(结构见图

4) 

  (

3)去掉篦板结构内循环水冷却装置,解决了因漏水而造成的设备故障,提高了设备

运行的可靠性和节约了水资源。

 

  

3 改造效果 

  (

1)原来设计篦板为整体结构,必须整体更换,现结构为分体式三件结构,只需要更

换磨损严重的前段部分,后段和篦板主体可继续使用,节约了直接备件费用。(

2)原篦板

更换需要将篦板小车拉出进行篦板拆除或安装,更换一次需要

12 小时,改造后篦板安装不

需要将篦板小车拉出,可随时更换,优化了检修周期。(

3)原设计篦板采用循环水冷却方

式,现结构去除了循环水冷却,减少了一个漏水故障点且节约了水资源。(

4)原设计篦板

在更换时需要人工

10 个,现篦板安装只需要 4 人,节约了劳动力,减少了工人的劳动强度。

取得了较好的社会效益。(

5)烧结厂 3 台 265㎡烧结机陆续进行了相应改造,取得了较好的

效果。

 

  

4 效益计算 

  (

1)节约备件费用:[(2.2 万元-1.1 万元)×14 件]×12/8=23.1 万元(2.2:原篦板价格

1.1:现需要更换的前段篦板价格使用周期 8 个月)。(2)提高生产取得的效益:7500 吨/天

×50 元/吨×2%×365 天=136.9 万元(按至少提高烧结机作业率 1%计算:平均每台烧结机每月