3mm 的钢板做一个 480×147×140mm 的人字形滑料器(如图)取代接料斗抽屉,破碎后的煤
料顺着人字形滑料器的两边同时滑出,出料速度大大加快。
3) 把传动输送皮带(大小与橡胶带一样)的两端剪成条形,安装在橡胶带的位置,代
替橡胶带。因输送皮带的弹性是橡胶带的几倍,大块的煤料弹出来,又被弹回破碎室重新破
碎,使出煤细度达到要求。
4) 用 2mm 的钢板做两个 600×400×370mm 的长方形装煤斗,两个出料口各放一个,使
破碎后的煤料落入装煤斗,避免煤料落到地上受到污染而增加灰分,保证煤料纯洁干净,
提高试验结果的准确性。
3 改进前后性能对比
4 效果
经过一年的实践证明,改进后的破碎机具有以下几个优点:
1)大大减少粉尘,改善操作环境,保护操作人员的身心健康。
2)出料快,省时省电(破碎 100Kg 煤料耗时由原来的 60 分钟左右下降到现在的 10 分
钟左右)提高劳动效率,降低破碎成本。
3) 不堵料,减轻劳动强度(煤料水分小于 7
�时,未出现过堵料现象)
4)减少操作人员,操作人员原来需 3 人密切配合(一人加料,一人捅料,一人出料)
方能完成破碎工作,现在
1 人即可。
5)在两个出料口各增加一个装煤斗(600×400×370mm ),破碎好的煤料由装煤斗承接,
避免煤料受到污染而增加灰分保证煤料纯洁干净,提高了试验结果的准确性。
6) 一次破碎细度即达要求,不需二次破碎。