技术的基础上,进行了进一步开发创新,并成功应用于
4 座高炉的开炉,使开
炉速度大大加快,取得了明显的经济效益和社会效益。
2 对以往高炉开炉存在问题的分析认识
由于高炉大中修开炉需要最大限度缩短达产达效时间,提高加风速度,降
低指标损失。从停炉后高炉内部的变化来看,由于停炉时间长,炉缸温度严重
不足,第一炉渣铁热量都不足,温度低且粘稠,尤其是中修开炉,由于铁口孔
道底部与渣铁接触界面混有温度不足的渣铁,现有的开铁口机钻不动,常规做
法是在炉缸存铁量达到一定程度后,使用氧气管烧开铁口。用氧气烧铁口有以
下不足:一是多人操作加之现场空间狭小,存在严重不安全因素,存在烧烫伤
危险因素,一旦出现异常,人员难以及时撤离;二是消耗大量的氧气管,造成
一定的材料浪费;三是烧通铁口耗时较长,甚至长时间烧不来,造成炉内严重
憋风,影响炉况恢复速度,甚至引发重大恶性事故;四是产生大量黄烟严重污
染环境,影响企业形象。济钢第一炼铁厂
6 号高炉 2007 年项修开炉时,因烧
铁口用了近
10 小时仍然烧不来,被迫使用渣口出铁,结果拉风堵口时引起局
部风口灌渣,大大的延后了达产达效时间。因此开炉后最关键的制约因素就是
能否快速顺利的打开第一炉铁的铁口,针对常规开铁口方法的弊端,为了顺利
打开第一炉铁口,经多方论证讨论,逐步完善细化各关键点,认为利用铁口导
风管通人压缩空气是比较有效的开铁口方法,并通过具体组织实施和不断优化,
形成了铁口通入压缩空气快速开炉方法。
3 铁口通入压缩空气专用导管的设计、安装与应用
3.1 导管设计