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技术的基础上,进行了进一步开发创新,并成功应用于

4 座高炉的开炉,使开

炉速度大大加快,取得了明显的经济效益和社会效益。

2  对以往高炉开炉存在问题的分析认识

由于高炉大中修开炉需要最大限度缩短达产达效时间,提高加风速度,降

低指标损失。从停炉后高炉内部的变化来看,由于停炉时间长,炉缸温度严重

不足,第一炉渣铁热量都不足,温度低且粘稠,尤其是中修开炉,由于铁口孔

道底部与渣铁接触界面混有温度不足的渣铁,现有的开铁口机钻不动,常规做

法是在炉缸存铁量达到一定程度后,使用氧气管烧开铁口。用氧气烧铁口有以

下不足:一是多人操作加之现场空间狭小,存在严重不安全因素,存在烧烫伤

危险因素,一旦出现异常,人员难以及时撤离;二是消耗大量的氧气管,造成

一定的材料浪费;三是烧通铁口耗时较长,甚至长时间烧不来,造成炉内严重

憋风,影响炉况恢复速度,甚至引发重大恶性事故;四是产生大量黄烟严重污

染环境,影响企业形象。济钢第一炼铁厂

6 号高炉 2007 年项修开炉时,因烧

铁口用了近

10 小时仍然烧不来,被迫使用渣口出铁,结果拉风堵口时引起局

部风口灌渣,大大的延后了达产达效时间。因此开炉后最关键的制约因素就是

能否快速顺利的打开第一炉铁的铁口,针对常规开铁口方法的弊端,为了顺利

打开第一炉铁口,经多方论证讨论,逐步完善细化各关键点,认为利用铁口导

风管通人压缩空气是比较有效的开铁口方法,并通过具体组织实施和不断优化,

形成了铁口通入压缩空气快速开炉方法。

3  铁口通入压缩空气专用导管的设计、安装与应用

3.1 导管设计