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作制度进行摸索调整。

 

  

上部装料制度的调整。装法由开炉的 调整为现在的 ,并根据边缘温度变化情况适当

调整,稳定边缘气流,同时采用小批快料。通过装料制度的调整,以达到抑制边缘开放中心。

② 下部送风制度调整。风口直径 Φ125mm×25+Φ130×5,送风面积 0.3732m2,

调整为

Φ120mm×26+Φ130mm×4,长期堵一个风口,送风面积 0.3358m2。通过风

口布局的调整,提高了风速和鼓风动能。如表

3 所示风口调整前后的变化。

③ 采用低硅冶炼,提高计算炉渣碱度,下移软熔带,提高风温,提高炉缸热量,改善

渣铁流动性,促进炉缸活跃。

④ 确保渣铁及时排放,采用零间隔出铁。
⑤ 确保以风量为中心,在原燃料变差的情况下,及时减轻焦炭负荷,以改善料柱透气

性,使风量不减少或减少不多。

通过上述操作,高炉达到了显著的效果:风速和鼓风动能上升,从而使炉缸工作活跃 ,

炉缸

FK 温度上升至 443℃,风口破损减少,同时也改善了技术经济指标。

3.2  提高焦炭质量
一要提高焦炭质量,提高焦炭高温热性能

CRI、CSR,使死焦堆的透液能力增强;二要

稳定焦炭配比,尤其是干熄焦的配量。三是要保证焦炭仓料位,防止二次摔打,破碎,减少
粉末入炉。

3.3  及时处理风口中套上翘
一是抓好中套更换质量,准确定位,禁锢、密封加固;二是实现定时测量,实时监控;

三是利用休风机会,只要条件许可就及时更换上翘中套。四是

2 号高炉加装 4 个斜 8 度的

风口,以减少中套上翘对初始煤气流的影响。

3.4  调整喷枪
调整喷枪喷射煤粉的方向与风口中心线之间的夹角,减少含有煤粉的高速气流与风口

壁发生强烈冲刷,防止风口壁磨损形成裂缝、槽痕等,导致风口破损。

采取上述措施后,由于炉缸工作得到了有效的改善,截止目前未发生风口小套损坏现

象。

4  结语

1)2 号高炉风口损坏的主要原因是炉缸不活,有堆积引起的。

2)2 号高炉风口中套上翘也是风口损坏的一个重要原因。

3)杜绝损坏风口小套的根本措施是改善炉缸工作的活跃程度。提高焦炭质量,使死

焦堆的透液性增强也是一个降低风口损坏的一个重要措施。

4)控制好喷枪与风口中心线之间的夹角,减少风口的磨损。

总之,高炉工作者必须把 活跃炉缸为主,结合入炉原料和设备监管为辅 的操作方针

认真贯彻、实施,使高炉长周期稳定顺行,才是彻底消除风口烧损的关键。