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性能。

 

  

3.5 发电机零起升压、假同期试验 

  断开发电机出口隔离开关,将发电机电压升至额定值,进行假同期试验。校验同期装置
及控制回路接线是否正确,并且熟悉操作步骤。观察同期表,在同步点进行合闸操作,并网
开关应能成功合闸。在非同步点进行合闸操作,并网开关应拒动。手动调整发电机频率和电
压,使其分别高于或低于系统侧频率和电压。投入自动同期装置,校验自动同期装置的调频、
调压性能。在同步点,自动同期装置发出合闸命令,并网开关成功合闸。通过测试,调整自
动同期装置的导前时间。

 

  

3.6 发电机并网、带负荷试验 

  合上发电机出口隔离开关,进行自动准同期并网。机组首次并网后,带初始负荷运行。
对保护系统,自动装置及测量回路进行检查。进行励磁调节器带负荷试验,手、自动方式互
切试验。

 

  

4 起励失败问题的分析与处理 

  

4.1 故障现象 

  在做发电机短路试验时,起励建压后,进行增磁操作。输出励磁电压、励磁电流表针来
回摆动,发电机电压不上升。

 

  

4.2 故障分析 

  对励磁装置进行检查。晶闸管、快速熔断器、灭磁开关、励磁变压器、励磁调节器及其接线
均无故障。起励电源电压正常,极性正确。对发电机和励磁机进行外观检查,并对发电机励
磁回路进行绝缘电阻测试,均未发现异常。进行励磁开环试验,起励建压正常,调节器能正
常工作,各指示表计也正常。最终判断起励升压失败的原因,可能为励磁机定子绕组的时间
常数太大,造成起励初始电流小于可控硅的擎住电流,可控硅无法可靠导通引起。擎住电流
是可控硅在开通过程中,撤去门极触发信号时,仍能维持可控硅可靠导通的最小电流。由于
励磁调节器脉冲宽度一般仅有

100μs 左右,在这样短的时间内,要保证可控硅能够可靠触

发导通,必须保证流过可控硅的电流有较快的上升率。当做开环试验时,励磁输出所带负载
为电阻,在调节器触发脉冲时间内,负载电流迅速增加,并大于可控硅的擎住电流,励磁
系统正常输出。但在发电机起励升压过程中,励磁输出所带的负载为交流励磁机的定子。由
于励磁机定子的电感大,就会造成电流上升较慢,在触发脉冲终止时,主回路电流还未上
升到可控硅的擎住电流以上。从而,引起可控硅无法可靠导通,造成起励升压失败。

 

  解决这一问题的技术手段通常有两种方法:一是增加可控硅的触发脉冲宽度,提高起
励初期可控硅电流的上升时间。二是在励磁输出两端并接电阻,为可控硅提供一条电流快速
上升的回路。由于励磁调节器脉冲宽度调整范围有限,且受脉冲放大电源和脉冲变的功率限
制。所以,常采用的方法是在励磁输出回路并接续流电阻,以提高主回路电流的上升速率,
从而保证可控硅的可靠导通。

 

  该两机无刷励磁系统中,虽然已在励磁机定子绕组并接了一个

200Ω 的电阻,仍然出

现起励失败的问题。我们在调试的过程中通过分析可知,并接在两端电阻

R 的阻值偏大,

不能有效的提高主回路电流的上升速率。通过经验计算我们选用

120Ω 电阻来取代 200Ω 的

电阻。现场实际调试证明:励磁调节柜内的电阻更换后,起励升压、励磁调节器手动、自动调
节正常。问题得以解决,提高了发电机励磁系统的可靠稳定性。

 

  

5 结语 

  发电系统电气整套启动调试,是保证机组正确投入以及可靠运行的关键环节。所以,应
制定详细的调试大纲和应急预案。在调试过程中,现场比较复杂。应做好每一步骤的安全措
施,保证设备及人身安全。