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2 日钢与国内高炉炉渣

AI

2

O

3

 负荷对比

企业名称

AI

2

O

3

负 荷

kg/t

铁矿石带入﹪

燃料带入﹪

渣铁比

kg/t

ω(AI

2

O

3

)﹪

武钢

  48.83

  49.54     

  50.46

 281.6

 17.34

唐钢

  42.13

  47.89

  52.09

  301

 14.00

宝钢

  35.45

  62.43

  37.57

  232

 15.28

日照钢铁

  82.31

  66.78

  33.22

  462

 17.82

针对高铝铁矿冶炼的负面影响,日钢在炉料结构以及炉渣组成控

制研究方面取得了以下进展:

1)提高烧结矿中 FeO 含量。综合入炉铁矿石 FeO 含量大,约在

8%~10%,远高于同行业内的水平,尤其是酸性烧结矿的 FeO 控制在

12%~14%。烧结矿内 FeO 含量增高,虽然要提高烧结温度,增加高炉

燃料消耗,但能有效控制烧结矿的低温还原粉化率。生产实践表明 ,

RDI 每升高 5%,燃料比上升 1%,产量下降 1.5%。因此,日钢高炉考

虑综合指标,取得了非常好的效益。

      ( 2 ) 调 节 炉 渣 中 氧 化 镁 ( MgO ) 含 量 , 控 制 炉 渣 中 MgO :

AIO=0.65~0.80,三元碱度 R3=1.5

0±0.05,四元碱度 R4=0.95±0.05,

获得合理渣相组成,改善炉渣流动性。同时,改善炉渣的脱硫能力。

3)提高铁水物理热。随着渣中 AI2O3 含量的增加,炉渣的溶化

温度明显上升,有利于高炉炉缸的蓄热,操作时要保证铁水物理热

T=1500±20

℃,来改善渣铁流动性。

4)适当提高冶炼渣量,控制烧结矿的 AI2O3 /SiO2 比。提高烧

结矿内

AI2O3 含量的同时考虑适当提高 SiO2 含量,增加炉渣的稳定