3.8 完善对中设备标定方法措施,利用检修时间对定宽机锤头、粗轧立辊及侧导板进行
标定,保证总辊缝标定精度、立辊及锤头两侧对中精度符合精度要求,并且日常生产中利用
精轧换辊时间对粗轧立辊开度进行测量,有效的保证了粗轧关键设备功能精度,使中间坯
镰刀弯得到进一步优化。
3.9 优化板坯在侧导板内对中位置,因板坯进入轧机前侧导板较少不能充分对中,头部
偏斜进入轧机,影响镰刀弯控制。在保证跟踪正常的情况下优化
R1 前侧导板对中时序,使
板坯比之前多进入侧导板
2.0m,使侧导板的对中作用有所改善,提高了板坯两侧延伸均匀
性。
3.10 改善粗轧封水效果减少对板坯的不均匀冷却。结合机械专业控制除鳞水外溅,增设
一排
R2 入口除鳞反喷水集管,根据现场使用效果调整垂直高度及倾斜角度,达到了良好
的封水效果,防止了除鳞水对板坯的不均匀冷却造成两侧延伸不均出现镰刀弯。
4、改进效果
通过实施了一系列的工艺优化措施,目前粗轧镰刀弯控制状态整体呈良好趋势,控制
指标达到
90%以上,处于稳定控制状态。因镰刀弯引起的减薄生产事故(轧制厚度小于
2.0mm)率降低 83.3%;塔形量缺陷比例降低 1.54%,使平整切损量减少。另外,热轧镰刀
弯控制水平的提高也降低了冷轧工序出现跑偏、断带等事故风险,提高了综合效益。
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