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①应用高分子绝缘材料和真空压力浸漆制造工艺以及特殊的绝缘结构,使电气绕组绝

缘耐压及抗机械强度方面有了很大提高,可防止由于马达高速运转、变频器高频电流冲击以
及电压对绝缘物质的破坏。

 

  

 

②平衡质量高,震动等级为降振级,机械零部件加工精度高,并采用专用高精度进口

轴承,可以高速运转。

 

  

 

③强制通风散热系统,强劲风力,可保障马达在任何转速下均得到有效散热,可实现

高速或低速长期运行。

 

  

 

④采用电磁设计,减少了定子与转子的阻值;具备软启动功能,可适应不同工况条件

下的频繁变速,从而做到节能。

 

  

3.变频电动机的应用实例 

  

3.1 变频技术在煤炭行业上的应用 

  

 以新柳煤矿主矿井的原煤产量提升至 400 万 t 的技改项目为例。主井皮带原本由 2 台

315kw/6kv 高压异步电动机并联拖动,采用交流绕线式电机串电阻调速系统。该调速系统调
速平滑性差;低速时电阻上消耗的转差功率大,节能效果差;起动过程和调速换挡过程中
电流冲击大;中高速运行振动大,安全性较差。该调速系统在解决电机间同步,以及出力不
均的问题时能力明显不足。

 

  

 经过对国内外多家电机厂商的综合比较,并同各方面专家进行多次的研讨后,最终确

认了日本明电舍的

vt710 高压变频器驱动装置的系统方案。在施工过程中建立了以辊筒的一

致性线速度为给定、以功率平衡分配为最终控制对象,构成速度和电流双闭环主辅同步控制
系统,采用

vt710 的转矩自动平衡控制模式,从而达到了理想的同步控制效果。 

  

 通过调试和运行,该系统满足了电压波动大、负载变化大、平滑起停等多单元同步运行

的现场要求,具有以下优点

:

① 安全性能增强 

  

 启动平稳,由主机控制将 3 台电机同时启动,能够自动达到功率平衡。实现了软启动,

软停止。启动过程中几乎无冲击,降低了电机的噪音和故障率。并且

3 台变频器运行电流相

差均在

1A 以内,实现了自动功率平衡调整。

②节能效果明显,大大降低了用电量,节约了

电费。

 

  

 实际测量中,空载运行电流为 15A,重载运行电流为 40-50A。3 台电机每小时至少能

节约电能

270-350kw.h,按 0.5 元/kw.h 计算,一天运行 20h,每年可减少电费支出 100 万元

左右。在煤量不正常的情况下降频使用,节能效果更加显著。

 

  

3.2 变频电机在自动扶梯节能中的应用 

  

 目前常规的自动扶梯空载时仍以额定速度运行,因此会造成耗能大,机械磨损大,使

用寿命低等问题。如果扶梯在无人空载时停运或缓行,不但会减少用电量,而且可有效延长
扶梯的使用寿命。经过试验证明,在扶梯电气控制线路改造中应用变频电机后,采用变频调
速方式控制自动扶梯运行,使扶梯具备平稳启动、节能运行。当乘客走近时,扶梯启动以正
常速度运行;乘客离开后,扶梯减速变为慢速运行或停止,等待下一位乘客。如果乘客连续
不断,扶梯便连续以正常速度运行,直到最后一位乘客离开扶梯。

 

  

 以石家庄中心线商业街扶梯改造为例,该商业街有扶梯 32 部,每部扶梯耗电量为

8kW/h,每天运转 12 小时,而且均以恒定速度运行,在大多数情况下,扶梯较多地运行于
1/3 额定载客量以下,每部扶梯每天无人空载时间累计约 8 小时。改造前根据计算,一台
8kW 的电动机,每天运行 12 小时,每度电费为 0.8 元,那么它每天的电费为 76.8 元,那个
整条商业街扶梯总共需

2457.6 元/天;经过改造后如果每天慢速运行的时间为全天的 50%的

话,那么每架扶梯每天慢行所耗费的电费为

19.2 元,整天电费为 57.6 元,整条商业街电费

1843.2 元。由此可知经过改造后整条商业街每天可节省 614.4 元,电费节省 25%左右。 

  

3.3 变频电机在化工行业的应用