证花管的下放位置在主要含水砂层。防止水文孔花管下放层位不合理
,没有下至主要含水砂
层
,影响了水文孔的正常报导功能。
某矿立井冻结工程
,水文孔设计报导三个主要含水层,根据资料分析并结合该地区过去冻
结施工的经验
,认为冻结 56 天二含交圈,冻结 70 天三含交圈。但在实际施工过程中,冻结 66 天
后二含交圈冒水
;冻结 86 天后三含才交圈冒水,水文孔报导严重滞后。井筒开挖后,检查水文
孔管才发现水文管下放位置不合理
,花管大部分埋设在粘土层,从而影响水文孔的正常报导功
能
,造成报导严重滞后。
2.3 设计水文孔单孔多层报导时防止串水
在水文孔设计过程中
,往往利用一个水文孔报导多个含水层,由于各含水层承压水头不同,
造成以水文孔为通道的地下水串流现象
,加大地下水流速,影响冻结壁正常交圈,对冻结工程
造成不利影响。如淮北的涡北矿主井采用二含和三含一起报导
,造成两个含水层因水压不同
而产生串流
,后经处理水文孔溢水时间延长了 16 天。
某煤矿副井冻结工程
,穿过 110m 冲积层。冲积层段主要含水层为深 40.4~48.2m 和
77.9~85.7m 的砾石层,采用一个水文孔混合报导含水层的水位。水源井位于水流方向的上方,
距副井
390m。根据设计 96m 水平冻结控制地层的冻结孔最大孔间距为 2.44m,预计冻结壁交
圈时间为
43d。当井筒掘进至深 37.7m 时井筒被淹,静止水位为 26.05m,说明冻结壁没有交圈。
采取措施后继续冻结
,才使冻结壁完全闭合。
经过分析
,确定影响冻结壁不能闭合的原因是含水层通过水文管纵向串水,初期冻结盐水
温度偏高和个别冻结器盐水循环量偏小使冻结壁难以交圈。由于井深
40.4~48.2m 砾石层与
井深
77.9~85.7m 砾石层的静止水位相差 26.05m 以上,用一根水文管报导两个含水层的混合
水位
,使水位较高的含水层向水位较低的含水层串水。从水文管纵向测温数据看,深 36~80m
段的温度异常
,其中深 46~66m 的温度最高,这是砾石层串水的具体反映。在查明冻结壁不能
闭合的原因后
,采用水泥砂浆对水文管进行填堵,切断串水通路。采取以上措施后,掘砌顺利通
过深
40.4~48.2m 及 77.9~85.7m 砾石层。
2.4 水文孔管施工时保证焊接质量和洗孔质量
水文孔管施工中
,确保焊接质量满足设计要求。新集二矿主井在掘进深度 15.15 m 时水文
管管口及下部丝扣漏水。吊盘安装时碰撞水文管
,水文管侧壁出水并夹带粉砂,后采取多种方
法进行处理
,影响了井筒掘进施工。永城城郊矿东风井的施工过程中,水文孔小管隔板焊接处
出现十多处砂眼
,影响了水文孔正常报导,延长了水文孔溢水时间。某煤矿立井冻结工程施工
中
,发现水文孔报导的二含、三含水位有同步增长的现象存在。井筒开挖后才发现分层报道的
水文孔
,孔内小管存在严重焊接质量问题,在-21. 7m 深处漏焊,将二含与三含串通,所以造成二
含、三含水位也有上涨
,且存在同步增长的现象,造成水文孔报导时间滞后。
水文孔施工中同时要保证洗孔质量。传统的洗孔方式是将清水管路接在水文孔头部
,采
取压入方式洗孔
,清水孔自水文孔进入,通过过滤层从孔外返回。这种洗孔方式存在着一定的
弊端
:只能对最上部的过滤层进行清洗,而对下部过滤层的泥浆却不能彻底清洗。因此水文孔
下放完毕后
,除采用常规方式洗孔外,还应增加管内洗孔方式。常规洗孔能将管外的泥浆洗出,
管内洗孔能将管内泥浆彻底清洗干净。洗孔时
,在孔内下放细管,下放深度应超过下面一层过
滤层的位置
,从细管内注入清水进行洗孔,直到将孔内泥浆洗净为止。
淮北矿业集团青东矿主井的一个水文孔
,溢水之前水位基本保持在 2.70 米,在溢水之后
的两天内发现孔内溢出了大量的泥浆
;和县某铁矿南风井在达到设计时间时水文孔水位也是
迟迟没有冒水
,后经测探发现水文孔过滤层基本被泥浆沉淀堵住。后采用了管内洗孔的方式
进行处理
,三天后水文孔即正常溢水。
3 结束语
影响水文孔报导功能的因素很多
,设计之前应充分了解井筒的水文地质资料,做好水文孔