通过增加电制动在过减速点后的参与程度,从而达到自动减速目的,无需司机手动配合减
速,并增加最后至井口阶段的强爬速度(由
0.25m/s 调为 0.35m/s),最终将时间控制在每
罐在
90s~100s 内,通过优化,提高了副井提升效率、缩短了提升时间、提高了安全性能。
2、针对主井提升机错底绳工序复杂、劳动强度大等情况,技术人员根据提升系统实际情
况,进行现场查看、计算,加工、安装了主井底箕斗承接装置和主井架锁绳装置,在错底绳
操作中投入使用该套装置后,直接将箕斗放在井底承接装置上、在井架上利用锁绳装置将钢
丝绳锁牢后,只需将滚筒上剩余的底绳(
75m)由人力拉出即可,这样既优化了错座底绳
工序、缩短了作业时间(缩短了
2 小时),又解放人力、减少劳动强度、提高了工作效率。
3、针对主井调绳存在弊端,机电技术人员通过选取装载硐室井梁及箕斗装载上沿为参
照物,当箕斗装载上沿到达井底装载硐室参照井梁时,在井口箕斗装载上沿处井架上标记
为
A,然后制作刻度板,刻度线间距 100mm,中间为 0mm、最上端刻度为+600mm、最下端
刻度为
-600mm,将刻度板安装在井架上,且主井绞车司机能在车房监控视频中清晰观察到
显示刻度,刻度板的
0mm 位置放在标记 A 处。这样,每次调绳前,只需绞车司机通过车房
中监控视频,将箕斗落至井底参照位置,再观察井口显示刻度,就可以计算出需调绳长度
达到了安全高效的目的。
4、为解决主井底洒煤这一问题,机电技术人员多次现场,通过分析、测量,反复设计计
算,利用
22#工字钢梁、8mm 厚钢板等材料在主井底安装了接煤漏斗,接煤漏斗的边缘贴住
井壁,漏斗口下面放矿车,主井洒落的煤和井筒淋水通过漏斗完全落在矿车内,使煤和水
有效分离,矿车满后由
1 名兼岗人员推出即可。
四、关键技术及创新点
(一)副井提升电控系统优化具体内容
1、调大低频电源电压至 720V(原来 660V),增大电制动力矩。
2、调小低频电源柜内主控板取样电阻至 135Ω(原来 160Ω),增大制动电流。
3、调大低频电源柜三相输出同步电压,增大低频制动时跟随电压。
4、调大低频电源柜频率至 2.5Hz(原来 2.0Hz),增大强爬速度。
5、主控台主控机(PLC 内)增加二次贴闸回路,如图 1。
6、调小制动油压至 4.5MPa(原来 5.5MPa)。 (二)主井提升机错底绳优化创新点
1、根据主井底位置和井筒装备结构,通过测量、计算,利用 12#工字钢梁轻便、易于搬
运等特点,在主井底罐道梁上安装了承接装置。
2、利用 φ36mm 钢丝绳及配套绳卡制作成锁绳装置,利用 12#工字钢在井架天轮平台上
作为承担梁,将锁绳装置套在承担梁上。
3、在错绳时,只需将箕斗放在井底承接装置上,利用井架上锁绳装置将钢丝绳锁牢后,
由人力将将滚筒上剩余的底绳拉出即可,操作简便、劳动强度小、施工效率高。
(三)主井底接煤漏斗创新点
1、在距离主井底轨道面以上 1700mm 位置,以井底南北方向中心线为基准,向西
750mm 在井筒壁标记出 1 根 4200mm 长横向 22#工字钢梁安装位置(托架 1、托架 2);再
以井底南北方向中心线为基准,向东
450mm 在井筒壁标记出另 1 根横向 22#工字钢梁安装
位置(托架
3、托架 4),2 根 22#横向工字钢梁间距为 1200mm。然后根据标记位置打眼、打
锚杆,安装托架。
2、4 个托架安装好以后,将 1 根 4200mm 长 22#工字钢梁(150kg)由人工搬运安装在
托架
1 和托架 2 之间;将另 1 根 4400mm 长 22#工字钢梁由人工搬运安装在托架 3 和托架 4
上。
3、2 根横向 22#工字钢梁安装牢固后,再以井底东西方向中心线为基准,用两根
1400mm 长 12#工字钢梁以间距 600mm 与两根横向 22#工字钢梁焊接牢固,焊接后形成一