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4 处理效果
  本工程于 2001 年 11 月建成。在工程调试运行过程中,各工艺的分段水质情况汇总如表
2。
表 2 各工艺段水质情况

工艺段

pH

ρ(CODCr)/(mg·L-1)

ρ ( BOD)/
(mg·L-1)

ρ(SS)/(mg·L-1)

色度/倍

进水

8-11

2816-3438

825-1012

735-1150

512-800

初沉

7-9

1975-2406

556-683

258-402

128-200

水解酸

7-9

1775-2165

722-883

210-253

64-100

接触氧

7-9

165-218

35-46

95-120

32-60

斜管沉

7-9

130-159

25-40

65-82

16-40

  2002 年 5 月,常州市环境监测站对该工程进行了连续 3d 的验收检测,检测结果见表
3。
表 3 工程验收监测结果
项目

pH

ρ ( CODCr)/
(mg·L-1)

ρ ( BOD)/
(mg·L-1)

ρ(SS)/(mg·L-1)

色度/倍

进 水 水

8-
11

2870-3380

862-1020

765-1120

512-800

出 水 水

7-9

118-146

28-35

64-106

32-64

排 放 标

6-9

180

40

100

80

5 设计及运行注意事项
  由于浆染废水的色度大,污染物浓度高,而且废水排放不均匀,因此要保证废水处理
设施的稳定运行和达标排放,在工程的设计及运行过程中应注意以下事项:
  ①根据水质试验的结果,选择初沉池和斜管沉淀池使用的混凝药剂、助凝药剂及相应
的投加方式。水质试验的条件因素包括:废水的 pH 值、沉淀分离速度、沉淀后废水的色度、
澄清度等。
  ②废水的悬浮物浓度较高,当加药混凝后要求去除 65%以上的悬浮物时,颗粒截留速
度小于 0.4mm/s,因此初沉池设计的上升流速应小于 0.25mm/s,亦即表面负荷不宜大于
0.9 m3/(m2·h)[2]。在工程实际运行时,初沉池的表面负荷为 0.88m3/(m2·h)。
  ③根据进水浓度及水解酸化池内污泥指数的变化,及时控制、调整污泥回流量,以保
证水解酸化工艺的处理效果。
6 主要技术经济指标
  该废水处理工程设计能力为 360m3/d,工程建设总投资 62 万元,总占地面积
500m2,实际处理水量 320m3/d,处理费用为 1.28 元/m3(不包括折旧费)。
7 结语
  ①该设计在工程应用中获得成功,表明采用混凝沉淀-水解酸化-生物接触氧化工艺处
理浆染废水,工艺路线合理可行。在原废水的 CODCr 的质量浓度不大于 3500mg/L,色度
不大于 800 倍的情况下,经处理后的出水水质,能稳定达到 GB4287-92《纺织染整工业水污
染物排放标准》中的二级标准;
  ②针对浆染废水色度大、悬浮物多的特点,采用混凝沉淀作为预处理单元之一,可有
效去除原废水悬浮物、色度及 CODCr,提高处理系统的抗冲击负荷能力和运行稳定性。
  ③浆染废水的可生化性差,采用酸化水解工艺作为预处理单元,可有效改善其可生化