background image

   4.5.1 材料、设备检查、审查时发现提出问题 2xxxx
   如:联合废锅等设备进场检查时问题很多,要求生产厂家到现场整改后方可使用;
   高压管件、管材无质量合格证或不符合要求,退回生产厂家重新办理;
   变换不锈钢管,生产厂家与材质单标准厂家不符,要求换货;
   变换 2xxxxDN500 弯头壁厚小于设计壁厚;要求换货;
   造气所使用的部分利旧管线壁厚达不到要求,且锈蚀严重,退回不用;
   4 台 PSA 控制柜缺少合格证,且外部磨损严重;
   4.5.2

通过现场监理工程师的巡检、旁站 三查四定 提出有关施工质量、安全,工程进方面的建议、问题共 13xxxx 条。

   如:热力管道及支架与设计不符;
   雨季施工,施工单位使用未烘干的焊条且不使用保温筒;
   地下管线未试压就进行防腐及埋地;
   督促业主和施工单位加强利旧的设备、阀门、管材、管件等进行抽检和探伤;
   现场多次发生设备及材料质量不合格,建议加强对外委设备监造或去制造厂家进行检查;
   设计变更时有发生得不到批准,建议派入设计代表;
   以上所有问题全部通过监理工程师通知单、工作联系单、监理会议纪要的形式提出及协调,并随时检查整改情况。
   5.施工中存在的问题
   (1)管理方面:一是质量保证体系不健全,各级质量责任制不落实,内部质量安全管理人员管理松懈、质量标准就低不就高 ;
二是技术管理粗放,施工方案、作业指导书共性东西多,针对东西的少,起不到有效的指导作用,给质量预控带来难度,形成
前边干,后边看,被动监理的局面。
   (2)施工方面:较普遍的问题是不按规范要求施工、施工随意性大。特别是管线的安装不规范,管线管托制作不符合设计图纸
(提出后整改);焊工无证上岗,越级施焊。施工人员技术素质低,经验不足盲目蛮干的现象时有发生,如: PSA 工段施工人
员在经过整体热处理过的设备封头上擅自施焊,造成隐患。
   6.几个问题的说明:
   6.1 变换 2xxxxDN500 弯头壁厚(实测 11)小于设计壁厚(14),由于时间紧迫,未进行更换,由于强度达不到要求,监理方
已经就此发出 006 号监理工作联系单。
   6.2 工程现已接近尾声,实现预定目标迫在眉睫,但从最后一段时间工艺管道焊缝探伤情况看,结果不是很好,主要表现在:
PSA 工段首拍 92 道口,不合格 77 道,通过扩拍共探 324 道,其中返修 176 道,返修后抽探 26 道,不合格 3 道;变换工段已探
23 道,其中不合格 5 道,已返修返拍合格;吹风气工段过热蒸汽管(十化建安装)共探口 3 道,其中不合格 2 道,已返修。综上
所述,按照 GB50235-97 规范要求,须对其不合格口进行扩拍,返修口进行返拍,但根据甲方意见,因时间紧迫,PSA 工段不再
返修,变换工段不再扩拍,过热蒸汽管不再返拍,故提醒甲方,一定要在第一次停车检修时对上述部位进行检查,以防后患。
就此已发 007

 

号监理工作联系单。

   7.监理存在的问题及改进建议
   工程前期要求紧,施工全面铺开造成予控监理少,致使一些问题事后发现,项目组织存在问题。人员交替中对现场情况、项目
情况不熟悉,仓促上阵,造成工作被动。
   针对以上问题,建议在以后工作中采取改进措施:
   (1)改进项目组织、加强培训。监理人员应在项目开工前进驻现场,熟悉现场情况、工作环境,熟悉设计图纸和相应的施工规
范,作好监理前期准备工作,同时由公司和总监对现场监理人员进行有针对性的岗前培训。
   (2)进一步细化、量化工作标准,使之标准化、格式化,减少人为因素造成的工作差异,保证监理工作质量。
   经过甲方、施工、设计、监理各方的共同努力,**一化 1xxxx 吨/年合成氨技改工程达到设计要求,符合施工规范,并已正常生产。