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  测试结果表明 ,试验达到要求的目标 。

1. 4. 4  试验中出现的问题及解决办法

1. 4. 4. 1  高效絮凝剂组合及投入方法

试验初时是用常用的絮凝剂 ,都在泵前

加药 ,所以效果不够好 。后来采用了碱铝和

J F 分开泵前泵后加两种药 ,所以效果更好 。

1. 4. 4. 2  系统漏气

由于水泵前有自吸器等设备 ,稍有漏气 ,

就使絮凝物质比重减少 ,吸附过滤床浮起被破
坏。所以泵前设备要严格要求施工质量 ,以后
的水泵应改为液下泵 ,以减少漏气的机会。
1. 4. 4. 3  污泥不够

在运行过程中 ,有时排出的废水悬浮物

含量低 ,进入的污泥量少 ,吸附过滤床就不够
稳定或更新周期长 ,影响处理效果 。遇到这
种情况 ,要有污泥回流装置 。

 工程应用

2. 1  处理规模

珠江纸厂治理工程中 ,采用两台处理量

100m

3

/ h (高 13m) 和两台 50m

3

/ h (高 11m) ,

共 4 台净化器 ,分别处理黄板纸和白纸的制
浆 、

抄纸废 水 。人 民 纸 厂 采 用 六 台 处 理 量

100m

3

/ h (高 15m) 的净化器 ,处理黄板纸和

灰板纸的制浆 、

抄纸废水 。配有污泥浓缩槽

和加药系统 2 套 、

调节池刮泥机 、

污泥脱水机

等设备 。两个工程处理量分别为 7200m

3

/ d

和 15000m

3

/ d ,总投资分别为 590 万元和 980

万元 ,占地 1600m

2

和 2800m

2

2. 2  工艺流程

见图 3 ,此试验流程增加了调节池刮泥

机 、

泵后加药系统 、

污泥脱水机等设备 。

3

 工艺流程图

1 -

调节池

;2 -

刮泥机

;3 -

自吸器

;4 -

水泵

;

5 -

净化器

;6 -

污泥浓缩罐

;7 -

脱水机

;8 -

气浮槽

2. 3  系统完善

工程实施是在试验的基础上 ,逐步从处

理量 每 台 50m

3

/ h 运 行 正 常 后 , 再 扩 大 到

100m

3

/ h 的规模 ,并在试运行中不断解决出

现的问题 。

2. 3. 1  调节池悬浮物沉积问题的解决

在试验中 ,由于只在排水沟 (6000m

3

/ d)

抽水 2~5m

3

/ h 试验 , 并无遇到悬浮物沉积

问题 ,在实验工程中 ,调节池容量大 ,停留几
小时后废水的悬浮物都沉到池底 ,尽管原先
采用切向进水和抽水 ,希望旋涡能带起悬浮
物让水泵吸走 ,但由于这些废纸很脏 ,洗浆水
的悬浮物有轻有重 ,水泵不能全部及时抽走
沉淀的悬浮物 ,结果运行几天后 ,调节池就产
生污泥发酵 ,整个池水都发黑 ,影响处理效
果 。后来就加装了刮泥机 ,把池底污泥刮到
中心 ,通过中心吸管由水泵抽干净 ,解决了悬
浮物沉淀的问题 ,调节池就不再发黑了 ,刮泥
机只增加电耗 0. 75kW/ h 。

2. 3. 2  处理后清水仍有不沉淀物的解决

由于治理工程有清水储存回用池 ,供车

间回用 。处理 1 号机的水 ,没有不沉淀物 ,所
以清水池像游泳池一样清沏 ,而处理 2 号机
的水 ,因为废纸含有油墨之类的不沉淀物 ,虽
然被处理去掉大部份 ,但仍有一些处理不了 ,
排到清水池停留一段时间后 ,就浮起一层泡
沫之类的脏东西 ,尽管水还是很清的 ,但感观
不好 。我们利用净化器高达 13m ,水力下降
造成的吸气效果 ,增加一套简易气浮设备 ,分
离不沉淀物 ,效果较好 ,又不用另外增加动
力 。

2. 3. 3  加药系统的完善

因为治理工程条件具备 ,可以将无机和

有机两种絮凝剂分别在泵前泵后投加 ,并探
索出最佳的加药位置 ,使形成的絮团更大 、

易沉淀 ,泥床更稳定 。

2. 4  运行效果

经过三年多的运行 ,除了纸厂和华珠保

环保公司进行监测外 ,还请广州市环境监测
中心站和广州市环科所进行监测 。尽管进水

6

1

《广东造纸》 1999. No. 2

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