测试结果表明 ,试验达到要求的目标 。
1. 4. 4 试验中出现的问题及解决办法
1. 4. 4. 1 高效絮凝剂组合及投入方法
试验初时是用常用的絮凝剂 ,都在泵前
加药 ,所以效果不够好 。后来采用了碱铝和
J F 分开泵前泵后加两种药 ,所以效果更好 。
1. 4. 4. 2 系统漏气
由于水泵前有自吸器等设备 ,稍有漏气 ,
就使絮凝物质比重减少 ,吸附过滤床浮起被破
坏。所以泵前设备要严格要求施工质量 ,以后
的水泵应改为液下泵 ,以减少漏气的机会。
1. 4. 4. 3 污泥不够
在运行过程中 ,有时排出的废水悬浮物
含量低 ,进入的污泥量少 ,吸附过滤床就不够
稳定或更新周期长 ,影响处理效果 。遇到这
种情况 ,要有污泥回流装置 。
2 工程应用
2. 1 处理规模
珠江纸厂治理工程中 ,采用两台处理量
100m
3
/ h (高 13m) 和两台 50m
3
/ h (高 11m) ,
共 4 台净化器 ,分别处理黄板纸和白纸的制
浆 、
抄纸废 水 。人 民 纸 厂 采 用 六 台 处 理 量
100m
3
/ h (高 15m) 的净化器 ,处理黄板纸和
灰板纸的制浆 、
抄纸废水 。配有污泥浓缩槽
和加药系统 2 套 、
调节池刮泥机 、
污泥脱水机
等设备 。两个工程处理量分别为 7200m
3
/ d
和 15000m
3
/ d ,总投资分别为 590 万元和 980
万元 ,占地 1600m
2
和 2800m
2
。
2. 2 工艺流程
见图 3 ,此试验流程增加了调节池刮泥
机 、
泵后加药系统 、
污泥脱水机等设备 。
图
3
工艺流程图
1 -
调节池
;2 -
刮泥机
;3 -
自吸器
;4 -
水泵
;
5 -
净化器
;6 -
污泥浓缩罐
;7 -
脱水机
;8 -
气浮槽
2. 3 系统完善
工程实施是在试验的基础上 ,逐步从处
理量 每 台 50m
3
/ h 运 行 正 常 后 , 再 扩 大 到
100m
3
/ h 的规模 ,并在试运行中不断解决出
现的问题 。
2. 3. 1 调节池悬浮物沉积问题的解决
在试验中 ,由于只在排水沟 (6000m
3
/ d)
抽水 2~5m
3
/ h 试验 , 并无遇到悬浮物沉积
问题 ,在实验工程中 ,调节池容量大 ,停留几
小时后废水的悬浮物都沉到池底 ,尽管原先
采用切向进水和抽水 ,希望旋涡能带起悬浮
物让水泵吸走 ,但由于这些废纸很脏 ,洗浆水
的悬浮物有轻有重 ,水泵不能全部及时抽走
沉淀的悬浮物 ,结果运行几天后 ,调节池就产
生污泥发酵 ,整个池水都发黑 ,影响处理效
果 。后来就加装了刮泥机 ,把池底污泥刮到
中心 ,通过中心吸管由水泵抽干净 ,解决了悬
浮物沉淀的问题 ,调节池就不再发黑了 ,刮泥
机只增加电耗 0. 75kW/ h 。
2. 3. 2 处理后清水仍有不沉淀物的解决
由于治理工程有清水储存回用池 ,供车
间回用 。处理 1 号机的水 ,没有不沉淀物 ,所
以清水池像游泳池一样清沏 ,而处理 2 号机
的水 ,因为废纸含有油墨之类的不沉淀物 ,虽
然被处理去掉大部份 ,但仍有一些处理不了 ,
排到清水池停留一段时间后 ,就浮起一层泡
沫之类的脏东西 ,尽管水还是很清的 ,但感观
不好 。我们利用净化器高达 13m ,水力下降
造成的吸气效果 ,增加一套简易气浮设备 ,分
离不沉淀物 ,效果较好 ,又不用另外增加动
力 。
2. 3. 3 加药系统的完善
因为治理工程条件具备 ,可以将无机和
有机两种絮凝剂分别在泵前泵后投加 ,并探
索出最佳的加药位置 ,使形成的絮团更大 、
更
易沉淀 ,泥床更稳定 。
2. 4 运行效果
经过三年多的运行 ,除了纸厂和华珠保
环保公司进行监测外 ,还请广州市环境监测
中心站和广州市环科所进行监测 。尽管进水
6
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《广东造纸》 1999. No. 2
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