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2000t 清水,相当于年节省用水 66 万 t 和减少 66 万 t 废水的排放。
    (2)单位汽耗由 2.0t/adt 降低至 1.0t/adt 以下,节约蒸煮汽耗 50

 

% 以上,相当于年节约标

准煤 1 万 t 以上。
    (3)蒸煮周期缩短 lOOmin 左右,装锅量提高 5

 

% ,单锅日产量提高 50  

% 以上,蒸煮工

段产能可提高到 10 万 t/年,全厂年增产 1 万 t 浆。
    (4)粗浆质量得到改善,在保持纸浆黏度的前提下,较大幅度降低了纸浆硬度,卡伯值
由原来的 18-24 降至 l4-18,质量波动范围变小,平均降低 5 左右。
    (5)DDS 置换蒸煮无需添加蒽醌等蒸煮助剂来提高纸浆的性能,吨浆木材消耗量也有所
减少,节约了生产成本。

5 DDS 系统投产后对生产线的影响
5.1 DDS 蒸煮系统投产后生产平衡问题及采取的控制措施
    DDS 蒸煮系统投产后,生产线受到的主要影响来自黑液回收系统。原因主要是 DDS 蒸
煮把原压力放锅带走的闪蒸蒸汽全部回收到系统中,吨浆送蒸发黑液量比原来增多 1m
左右,而碱回收蒸发站设计蒸发水量只有 80t/h,已是满负荷运行;对于陡增的回收黑液
量,蒸发能力跟不上,白液也一度跟不上蒸煮,造成迫停浆系统。
    为解决以上问题,保证生产正常运行,我们实施了以下几个有效措施。
    (1)将蒸煮 0#锅换热器(闲置)改用到黑液系统,用来加热送蒸发稀黑液,保证送蒸发黑
液温度不低于 85℃:
    (2)将浓黑液浓度标准降低,蒸发产浓黑液比原来降低 1—2 波美;
    (3)适当降低白液硫化度,减少碱回收炉芒硝加入量,减少吸热反应,以保证浓黑液浓
度降低后碱炉能正常燃烧;
    (4)洗选工段在保证洗净度前提下适当降低稀释因子,减少洗涤用水量,保证制浆送蒸
发稀黑液浓度不低于 12.5。Be ,减轻蒸发站压力。
实施以上措施以来,保持了黑液槽位平衡,生产系统没出现被黑液迫停现象,蒸发稀黑
液槽位也维持在 60%左右的理想状态,生产正常运行,产量和质量得到提升。

5.2 洗选漂工段运行状况

(1)DDS 置换蒸煮系统置换过程相当于一段洗涤的效果,保持相同的洗浆残碱时(冼净

度要求为<5kg Na2O/admt),洗浆的稀释因子可以降低,减少洗涤用水量。
    (2)DDS 置换蒸煮系统可以得到较低卡伯值的纸浆,改造后,漂白工段化学药品用量均
有不同程度减少,这也意味着漂白废水的负荷将降低,污水处理的费用下降。
    (3)改造后,漂白浆质量稳定性提高,桉木浆白度基本稳定在 88.0%ISO 以上,尘埃度
有所降低,浆的黏度也稳定达标。

5.3 碱回收系统运行状况
    DDS 蒸煮系统改造后,因为冷喷放而增加的部分水量,给蒸发系统造成较大压力。通过
洗浆机稀释因子降低,抵减部分增加的液量,再通过提高蒸煮送蒸发站的稀黑液温度和
浓度等措施,蒸发站负荷减轻,黑液系统平衡稳定。碱回收系统运行良好,碱回收率达
94%,碱自给率 99.8%。

6 经验与探讨
    (1)从 DDS 置换蒸煮系统运行一年的情况看,DDS 浆的黏度(粗浆与漂白浆)指标总体上
略 低 于 以 前 的 常 规 间 蒸 浆 。 常 规 间 蒸 浆 的 卡 伯 值 平 均 20 左 右 , 黏 度 值 多 在 900-