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用我们的智慧爆化生命长城0371—5738349

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沫一直是一个非常顽固的问题。有3个工厂定期使用

综观所有系统报道的丝状菌类型,按影响顺序排

化学消泡剂,2个较少使用或需要时使用。消泡剂用量

列依次为H型、044l型、1851型和02lN型c从大量运

小于8虹/t(产品)。

行实践来看,暂时没有发现丝状菌类型与污泥沉降性

2.9

sBR曝气系统

能之间的关联性。有1个工厂的运行报告指出,菌群中

有2个厂采用射流曝气/混合系统,5个厂采用弹

有大量放线菌型丝状菌,但运行没出现太大问题。

性圆盘膜式护散曝气系统,另一个不详。射流曝气系统

sBR系统污泥停留时间为6~20d,平均为t2d。绝

平均效率为0.90kgBOI),/(kw・h),比扩散曝气系统平

大多数操作人员以恒定的MLSs浓度作为运行参考,也

均值O.60妇BOD,/(kw Ih)要高,只有1个扩散曝气

有几个工厂报道用SRT和MLSS综合控制运行工况。

系统的效率比射流曝气系统的平均值高。但他们仅仅

是根据设备铭牌标明的功率和运行时间来计算能耗。

大多数使用扩散曝气系统的厂家反映,扩散器易

被污染,需定期清洗,还需定期更换。射流曝气系统虽

然有2年使用历史,但池内大部分配件不需维护,只需

定期维护循环泵。所有系统都利用sBR池内溶氧计控

制风机:大约一半的系统用溶氧计直接控制风机,其他

的则用反应末期池内溶解氧浓度达到4mg/L所需要的

反应时间进行控制。

运行结果

从sBR系统的运行数据来看效果都很好。这些

sBR系统污泥容积指数(svI)为40~150mL/g,个别系

统会达到200mL/g。进水时问占周期的比例最大的svI

值也最大。1个工厂虽然进水时间占了周期的一半,但

svI值也能保持在loo

mIJ/g以下。只有1个厂sBR系

统svI值为200 mL/Ⅸ,但出水水质也能达到排放要求。

所有系统BODs去除率都能达90%以上。进水BO琏达

500mg/L以上时去除率也能提高到95%以上。所有系

统都能满足瞒s的排放要求。

总结

用sBR工艺处理制浆造纸废水的系统数最正在不

断增加,特别是在加拿大东部,增长速度很快。与所有

新工艺的应用一样,sBR工艺的应用也有一些曲折经

历和经验教训。但是,使用企业反映,他们对sBR工艺

感到很满意,因为出水达到了排放要求,且滚系统操作

简单,容易控制。在某些工厂,需要人工操作的(不计污

泥脱水)主要是化验和监测工作.系统啦控人员只需1

人即可满足要求。从调查结果来看,sBR工艺设备的选

择非常关键。一些系统的膜式曝气器的维护量比预计

的要多,一些系统由于sBR池前缺乏平衡池而使运行

比较被动。实际运行证明,这些都是设计方面的缺陷。

由于实际运行环境的变化,这次调查的一些系统

不一定都在设计水平下运行。有的系统有时流量高出

设计值50%,有时有机物负荷低于设计值,有时有机物

负荷又高出设计值50%。尽管实际运行环境和当初设

计条件之间有许多差异,但这些sBR系统仍能正常、稳

定地运行,说明这种工艺比较可靠,具有很大的灵活

性。

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第一期是:造纸技术

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