时进行反洗,
其反冲洗过程设计为:
先用水反洗 2mi
n;
然后用空气擦洗,擦洗强度 1
4~1
6L/
(m
2
·s
),同时配
以水反洗,
时间 2mi
n;
最后用水反洗 2mi
n,
反洗强度 1
2~1
6L/
(m
2
·s
)。
4
5 硫酸及二氧化氯投加系统
经过石灰处理的水是 Ca
CO
3
的饱和溶液,
有时候由于 Ca
CO
3
的结晶过程没有完成,使出水为 Ca
CO
3
的
过饱和水,
这样不稳定的水会在以后形成沉淀,
所以设置了加酸处理系统。为防止水中的细菌增长和微生物
的滋生,
采用投加二氧化氯进行杀菌灭藻处理,
加药量初步设计为 1mg/
L。
设储酸罐 1个,
用于储存 9
8%的工业硫酸,
容积 5m
3
,
并配 1台 1
0m
3
/
h的卸酸泵。H
2
S
O
4
计量泵用于将
酸计量箱中的 H
2
S
O4投加到混合器,
共 2台(1用 1备),
流量 5.
6
7L/
h,
设计投加量为 4
7.
5mg/
L。硫酸混合
器 DN2
5,
内衬 3mm聚四氟乙烯。
二氧化氯加药系统配有发生量为 0.
3k
g/
h二氧化氯发生器 1台,
0.
5m
3
的盐酸罐 1个,
0.
5m
3
氯酸钠罐
1个、
水射器 1个,
2台流量为 3.
8L/
h的加药泵(1用 1备)。
4
6 污泥浓缩及脱水系统
设 1台污泥浓缩池,
出力 5m
3
/
h,
直径 4.
3m,
高 3m,
进水为管道中央进水,出水为堰式溢流,刮泥机转
速 2r
/
mi
n。设计进泥含水率 9
8%,
出泥含水率 9
6%。配 2台污泥螺杆泵,流量为 6.
7m
3
/
h。设离心式脱水
机 1台,
最高进料量 5m
3
/
h,
进料含水率 9
7%,
泥饼含水率≤70%。
聚丙烯酰胺(PAM)用于机械加速澄清池的悬浮物混凝和污泥脱水处理,助凝剂采用配药箱进行溶解配
制,
设有 6m
3
的配药箱 2个,
浓度为 3‰。计量泵共 5台,
3台流量为 1
0
0L/
h的用于机械加速澄清池(2用 1
备),
设计投加量为 2mg/
L,
2台流量为 2
0
0L/
h的用于污泥脱水机(1用 1备),
设计投加量为 0.
1mg/
L。
5
设计要点分析
5
1 生物脱氮工艺
同自然界淡水相比,
城市污水处理厂二级出水具有含盐量、有机物含量、氨氮含量高,细菌种群复杂、腐
蚀和结垢倾向大的特点。氨氮在电厂循环水系统中易发生硝化反应导致电厂循环水 p
H值降低,
较低 p
H值
容易导致碳钢及水泥构件发生腐蚀。另外单纯采用石灰混凝澄清过滤处理工艺会使循环水补充水中的
HCO
-
3
含量消耗殆尽,致使水对酸的缓冲作用不存在,导致氨氮对 p
H值的影响加大。这些都会严重危害电
厂循环水系统的安全运行,
因此对于氨氮含量较高(大于 1
0mg/
L)的二级出水,必须在石灰处理前通过生化
反应把氨氮降至较低水平(小于 5mg/
L,
最好小于 1mg/
L)。曝气生物滤池基建投资小,脱氮效果好,抗冲击
负荷能力强,
非常适合于城市二级出水的深度处理。曝气生物滤池在去除氨氮的同时也消耗了碱度,
每降解
1k
g的氨氮消耗 7.
1
4k
g的 HCO
-
3
,
从而减少了后续工艺石灰的投加量。实际运行过中应重点考察进水 NH
3
浓度、
COD浓度、
C/
N比、
碱度,
以及气水比等对氨氮去除效果的影响。另外还必须考察冬季温度低时运行
情况,
因为过低的温度不利于硝化菌繁殖,
其后果仍有可能是出水氨氮含量达不到设计指标。而此时循环水
系统的温度和冷却塔对流冷却方式却适合硝化菌的繁殖条件,硝化反应生成的酸在中水碱度低的情况下使
循环水 p
H值下降的问题仍然存在。
5
2 石灰混凝澄清工艺
石灰混凝澄清处理是一种比较成熟的技术,
石灰处理在除去暂时硬度降低浊度的同时,
对污水中的有机
物也有一定的去除作用,
另外石灰本身还具有杀菌作用,
对电厂循环水系统运行有利。其去除暂时硬度原理
如下:
CO
2
+Ca
(OH)
→
2
Ca
CO
3
↓ + H
2
O
Ca
(HCO
3
)
2
+Ca
(OH)
→
2
2Ca
CO
3
↓ +2H
2
O
Mg
(HCO
3
)
2
+2Ca
(OH)
→
2
2Ca
CO
3
↓ +Mg
(OH)
2
↓ +2H
2
O
降低碱度和硬度,
可以有效防止凝汽器的结垢,
降低浊度可以减缓凝汽器表面粘泥的沉积速率。降低水
中 COD含量,
减少细菌孳生的养料,
对于抑制细菌繁殖有利。石灰处理具有杀菌灭藻作用,
可防止杀菌工艺
失效时循环水系统细菌爆发式繁殖。
·
7
6
·
王仁雷:
电厂中水回用工程设计与分析