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!

, 进行

72 h

连续

MD

浓缩试验。试验过程

中冷热两侧温度维持稳定, 热侧温度

55 ℃

, 冷侧温

25 ℃

。在该

!

值条件下, 可确保

RO

浓水中主要

难溶盐的饱和指数

<1

。试验结果表明

: 在整个过程

中膜通量基本稳定。

3.1.3 MD

单元产水率

RO

单元最大产水率为

75%

计算, 则

RO/MD

组合技术系统的总产水率为

1- 0.25/!

。图

MD

单元浓缩倍数

!

MD

单元产水率及

RO/MD

双膜

组合技术系统产水率的关系。分析表明, 当

MD

单元

!

时, 即

MD

单元产水率为

80%

, 则

RO/MD

膜组合技术系统的产水率可高达

95%

, 随着

MD

!

进 一 步 提 高 ,

RO/MD

双 膜 组 合 技 术 系 统 的 产

水率增长趋缓。由此可知, 较低的

MD

浓缩倍数就可

大 幅 度 提 高

RO/MD

双 膜 组 合 技 术 系 统 的 产 水 率 ,

使其接近“零排放”。

3.1.4

成垢难溶盐离子的影响

研究发现, 随着

MD

浓缩倍 数

!

的 提 高 , 水中

成垢离子

Ca

2+

Mg

2+

CO

2-

SO

2-

等易形成

CaCO

Ca-

SO

等难溶盐。难溶盐的形成对

MD

过程影响较大。

MD

热侧盐溶液为低压循环运行, 不同于以压力差

为驱动力的传统膜滤过程( 如

UF

RO

) , 故

MD

对预

处理的要求远低于

RO

。但随着

!

的升高, 难溶盐离

子的浓度也不断升高, 结晶现象逐渐发生, 伴随着难
容盐的诱导结晶作用, 溶液浊度也随之升高。研究表
明 ,

MD

热 侧 溶 液 中 的

CaCO

CaSO

等 难 溶 盐 溶 解

度随温度升高而降低。这些难溶盐不易形成膜丝表

面结晶, 但由于

RO

浓水成分复杂, 水中含有一定的

天然有机物, 易与成垢离子结合成混合垢, 并附着在
膜丝表面形成膜垢。因此,

MD

运行过程中, 应严格控

制热侧溶液中难溶盐的饱和指数, 使

SI

始终小于

通过试验分析可知, 在上述

MD

运行温度条件

下, 控制溶液

pH

值在

左右, 即可控制在不同浓缩

倍数条件下难溶盐的饱和指数, 达到稳定运行状态。

3.2 MD

处理

RO

浓水的长周期运行试验结果

长周期运行试验是考察

MD

过程能否实际稳定

运行的重要依据。图

是控制

RO

浓水

pH

值为

MD

浓 缩 倍 数

!

10

条 件 下 进 行

MD

连 续

180 h

循环处理时,

MD

膜通量和产水电导率的变化。结果

表 明 ,

MD

膜 通 量 和 产 水 电 导 率 均 保 持 稳 定 值 ,

MD

膜通量保持在

8 kg/m

左右, 产水电导率则一直保

持在

3 μS/cm

左右。连续运行试验进一步验证了采

MD

处理回用

RO

浓水的技术可行性。

对 试 验 用 的

PVDF

疏 水 膜 截 面 和 内 表 面 进 行

SEM/EDX

谱图分析。分析结果表明,

MD

膜丝的内

表面存在少量点状分布式钙垢沉积物: 当

!=10

时,

系统在

SI

CaSO

>1

情况下运行, 易造成

CaSO

沉积, 故

沉积物应为

CaSO

垢。

结语

对于膜蒸馏技术的实施, 重点在于选择合适的

热源, 通过温差的变化使出水水质达到处理要求。本
试验中

MD

膜热侧温度

55 ℃

左右, 冷侧温度

25 ℃

左右, 经膜组件在水蒸气压的作用下产水。但在电厂
实际运行中, 由于蒸汽的造价比较高, 因此膜蒸馏项
目的具体实施比较困难。找到合适的热源或充分利

用工业余热和废热等低价能源, 是膜蒸馏技术在电
厂中应用的先决条件。

编辑: 张俊英

内 蒙 古 电 力 技 术

2008

年第

26

卷第

26