数
!
为
2
, 进行
72 h
连续
MD
浓缩试验。试验过程
中冷热两侧温度维持稳定, 热侧温度
55 ℃
, 冷侧温
度
25 ℃
。在该
!
值条件下, 可确保
RO
浓水中主要
难溶盐的饱和指数
<1
。试验结果表明
: 在整个过程
中膜通量基本稳定。
3.1.3 MD
单元产水率
以
RO
单元最大产水率为
75%
计算, 则
RO/MD
组合技术系统的总产水率为
1- 0.25/!
。图
4
为
MD
单元浓缩倍数
!
与
MD
单元产水率及
RO/MD
双膜
组合技术系统产水率的关系。分析表明, 当
MD
单元
!
为
5
时, 即
MD
单元产水率为
80%
, 则
RO/MD
双
膜组合技术系统的产水率可高达
95%
, 随着
MD
单
元
!
进 一 步 提 高 ,
RO/MD
双 膜 组 合 技 术 系 统 的 产
水率增长趋缓。由此可知, 较低的
MD
浓缩倍数就可
大 幅 度 提 高
RO/MD
双 膜 组 合 技 术 系 统 的 产 水 率 ,
使其接近“零排放”。
3.1.4
成垢难溶盐离子的影响
研究发现, 随着
MD
浓缩倍 数
!
的 提 高 , 水中
成垢离子
Ca
2+
、
Mg
2+
、
CO
3
2-
、
SO
4
2-
等易形成
CaCO
3
、
Ca-
SO
4
等难溶盐。难溶盐的形成对
MD
过程影响较大。
MD
热侧盐溶液为低压循环运行, 不同于以压力差
为驱动力的传统膜滤过程( 如
UF
、
RO
) , 故
MD
对预
处理的要求远低于
RO
。但随着
!
的升高, 难溶盐离
子的浓度也不断升高, 结晶现象逐渐发生, 伴随着难
容盐的诱导结晶作用, 溶液浊度也随之升高。研究表
明 ,
MD
热 侧 溶 液 中 的
CaCO
3
、
CaSO
4
等 难 溶 盐 溶 解
度随温度升高而降低。这些难溶盐不易形成膜丝表
面结晶, 但由于
RO
浓水成分复杂, 水中含有一定的
天然有机物, 易与成垢离子结合成混合垢, 并附着在
膜丝表面形成膜垢。因此,
MD
运行过程中, 应严格控
制热侧溶液中难溶盐的饱和指数, 使
SI
始终小于
1
。
通过试验分析可知, 在上述
MD
运行温度条件
下, 控制溶液
pH
值在
5
左右, 即可控制在不同浓缩
倍数条件下难溶盐的饱和指数, 达到稳定运行状态。
3.2 MD
处理
RO
浓水的长周期运行试验结果
长周期运行试验是考察
MD
过程能否实际稳定
运行的重要依据。图
5
是控制
RO
浓水
pH
值为
5
、
MD
浓 缩 倍 数
!
为
10
条 件 下 进 行
MD
连 续
180 h
循环处理时,
MD
膜通量和产水电导率的变化。结果
表 明 ,
MD
膜 通 量 和 产 水 电 导 率 均 保 持 稳 定 值 ,
MD
膜通量保持在
8 kg/m
2
・
h
左右, 产水电导率则一直保
持在
3 μS/cm
左右。连续运行试验进一步验证了采
用
MD
处理回用
RO
浓水的技术可行性。
对 试 验 用 的
PVDF
疏 水 膜 截 面 和 内 表 面 进 行
SEM/EDX
谱图分析。分析结果表明,
MD
膜丝的内
表面存在少量点状分布式钙垢沉积物: 当
!=10
时,
系统在
SI
CaSO
4
>1
情况下运行, 易造成
CaSO
4
沉积, 故
沉积物应为
CaSO
4
垢。
4
结语
对于膜蒸馏技术的实施, 重点在于选择合适的
热源, 通过温差的变化使出水水质达到处理要求。本
试验中
MD
膜热侧温度
55 ℃
左右, 冷侧温度
25 ℃
左右, 经膜组件在水蒸气压的作用下产水。但在电厂
实际运行中, 由于蒸汽的造价比较高, 因此膜蒸馏项
目的具体实施比较困难。找到合适的热源或充分利
用工业余热和废热等低价能源, 是膜蒸馏技术在电
厂中应用的先决条件。
编辑: 张俊英
内 蒙 古 电 力 技 术
2008
年第
26
卷第
4
期
26