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第25卷第24期

中国给水排水

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3改进工艺

3.1

工艺流程

在BAF/臭氧预氧似BAF深度处理工艺系统

稳定运行的基础上,为节省占地面积、提高臭氧的利

用率、降低处理成本,对工艺流程进行了如下改进,

具体见图4。

图4臭氧/队F一体化工艺流程

Fig.4

n册chart

0f BAF/ozonation+BAF

integrated

pInc嘲

如图4所示,臭氧/BAF一体化工艺的创新之

处在于将原本通人中间池的臭氧改为直接通人二级

BAF,减少了臭氧在中间水池中反应时的损耗和挥

发,提高了臭氧的利用率,降低了处理成本。同时,

由于中间贮水池可以省去,大大减少了装置的占地

面积;减少了臭氧循环泵和臭氧混合器,降低了设备

投入,为该技术的推广应用创造了有利条件。

3.2运行效果

臭氧/BAF一体化装置对COD、色度、浊度的去

除效果分别见图5、6。

图5一体化装置在不同臭氧投加量下的COD去除率

魂.5

F_盔ect 0f 03

d唧On

COD removal

由图5可以看出,臭氧投加量较小时,一体化

工艺对COD去除率较小,随着臭氧投加量的增加,

COD总去除率逐渐增大;当臭氧投加量为25

ms/L

时,COD去除率有较大幅度提高,可达到70%以上;

当臭氧投加量>30 mg/L时,COD去除率变化不大。

因此建议臭氧投加量为25

mg/L。

从图6可知,废水经过一级BAF处理后,再经

过臭氧/BAF一体化装置深度处理,色度、浊度可得

到大幅降低;当臭氧投加量为25

mg/L时,色度已经

降到2—4倍;随着臭氧投加量的增加,色度可稳定

至2倍,浊度<0.5

NTU。

图6一体化装置在不同臭氧投加量下对色度和

浊度的去除效果

rig.6

Effect of 03 dosages

On

color and

turbidity

removal

改进前、后处理效果的比较见表2。

表2改进前、后处理效果的比较

Tab.2

Comparison of treatment effectB before and after

improvement

COD去

浊度/

色度

SS/

项目

pH

除影%

NTU

,镪

(mg・L。1)

改进前

79

0.2—0.4

2~4

≤60

7—8

改进后

73

0.2~0.5

2—4

≤60

6—8

4运行费用

电价按0.7形(kW・h)计,各种电机实际运

行时按照70%的使用电耗计算。该工艺系统的运

行电耗见表3。

表3深度处理系统的运行电耗

Tab.3

Comparison

of

powei

cost

运行

电*6/

电费/

设备

时|.日J

功率

数量

/kW

/台

(kW

(元・

/h

・h1

m一31

正常曝气风机

12

48

0.196

提升水泵

24

0.75

36

0.147

臭氧循环泵

24

96

0.392

反冲洗水泵

0.2

5.5

1.1

0.004 5

臭氧发生器

24

96

0.392

臭氧卒压机、

24

72

O.294

干燥机、吸干机

注:一体化工艺省去了臭氧’

|盾环泵的费用(0.392影

m3),臭氧发生器功率躏;为2.5 kW,电耗降为60
kW・h,电费降至0.245

形m3。

5结论

①采用BAF/臭氧预氧Jff_fBAF组合工艺深

・60・

弱∞巧加坫m,0巧m”

逛、越蝴

..

 

万方数据