第25卷第24期
中国给水排水
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3改进工艺
3.1
工艺流程
在BAF/臭氧预氧似BAF深度处理工艺系统
稳定运行的基础上,为节省占地面积、提高臭氧的利
用率、降低处理成本,对工艺流程进行了如下改进,
具体见图4。
图4臭氧/队F一体化工艺流程
Fig.4
n册chart
0f BAF/ozonation+BAF
integrated
pInc嘲
如图4所示,臭氧/BAF一体化工艺的创新之
处在于将原本通人中间池的臭氧改为直接通人二级
BAF,减少了臭氧在中间水池中反应时的损耗和挥
发,提高了臭氧的利用率,降低了处理成本。同时,
由于中间贮水池可以省去,大大减少了装置的占地
面积;减少了臭氧循环泵和臭氧混合器,降低了设备
投入,为该技术的推广应用创造了有利条件。
3.2运行效果
臭氧/BAF一体化装置对COD、色度、浊度的去
除效果分别见图5、6。
图5一体化装置在不同臭氧投加量下的COD去除率
魂.5
F_盔ect 0f 03
d唧On
COD removal
由图5可以看出,臭氧投加量较小时,一体化
工艺对COD去除率较小,随着臭氧投加量的增加,
COD总去除率逐渐增大;当臭氧投加量为25
ms/L
时,COD去除率有较大幅度提高,可达到70%以上;
当臭氧投加量>30 mg/L时,COD去除率变化不大。
因此建议臭氧投加量为25
mg/L。
从图6可知,废水经过一级BAF处理后,再经
过臭氧/BAF一体化装置深度处理,色度、浊度可得
到大幅降低;当臭氧投加量为25
mg/L时,色度已经
降到2—4倍;随着臭氧投加量的增加,色度可稳定
至2倍,浊度<0.5
NTU。
图6一体化装置在不同臭氧投加量下对色度和
浊度的去除效果
rig.6
Effect of 03 dosages
On
color and
turbidity
removal
改进前、后处理效果的比较见表2。
表2改进前、后处理效果的比较
Tab.2
Comparison of treatment effectB before and after
improvement
COD去
浊度/
色度
SS/
项目
pH
除影%
NTU
,镪
(mg・L。1)
改进前
79
0.2—0.4
2~4
≤60
7—8
改进后
73
0.2~0.5
2—4
≤60
6—8
4运行费用
电价按0.7形(kW・h)计,各种电机实际运
行时按照70%的使用电耗计算。该工艺系统的运
行电耗见表3。
表3深度处理系统的运行电耗
Tab.3
Comparison
of
powei
cost
运行
电*6/
电费/
设备
时|.日J
功率
数量
/kW
/台
(kW
(元・
/h
・h1
m一31
正常曝气风机
12
4
1
48
0.196
提升水泵
24
0.75
2
36
0.147
臭氧循环泵
24
4
l
96
0.392
反冲洗水泵
0.2
5.5
l
1.1
0.004 5
臭氧发生器
24
4
l
96
0.392
臭氧卒压机、
24
3
1
72
O.294
干燥机、吸干机
注:一体化工艺省去了臭氧’
|盾环泵的费用(0.392影
m3),臭氧发生器功率躏;为2.5 kW,电耗降为60
kW・h,电费降至0.245
形m3。
5结论
①采用BAF/臭氧预氧Jff_fBAF组合工艺深
・60・
O
8
6
4
2
0
8
6
4
2
2
l
1
l
l
l
O
O
0
O
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