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滴定对泄漏氨的量进行测量.

SNCR工艺反应温度一般在 9

0℃左右,超出

了普通钢材的耐温程度.

高温条件下还原剂在钢铁

材料的催化下也会迅速分解,

所以造成了工业上多

采用在锅炉炉壁上开口喷入的方式.在材料方面,

刚玉管可以达到耐温和防催化分解的要求.

参照槽

缝式 TB系列喷嘴,

采用刚玉材质自制了改进型槽

缝式 TB系列喷嘴.原有槽缝式 TB系列喷嘴为单

缝,

会造成与槽缝相垂直和相平行方向上混合的不

均匀,

改进后喷嘴开呈十字交叉的 2条槽缝,结构

如图 1所示.喷嘴为 16mm ×2mm 半圆头刚玉

管,

槽缝宽 1

1mm.

改进后的槽缝式 TB系列喷嘴

的喷出在轴向上和径向上都有较大的流速,

既有利

于在 径 向 上 的 混 合,也 便 于 控 制 两 股 气 流 的 交

汇面.

图 1 试验台结构图

3 试验结果与讨论

1 混合效果

  还原剂与烟气的混合对反应效果的影响很大.

s

g等

[8]

研究混合对工艺的影响,因试验装置

较小,

没有进行冷态混合研究.为考察还原气体与

烟气的混合效果,进行了冷态混合试验,设计工况

烟道主气流 (b

kf

w)为空气,流量 Q

分 别 为

0,

0,

0m

h.以 CO为示踪气体,其喷入量

为烟道主气流流量的 5.

5×1

-4

倍,即体积浓度为

0mL/

示踪气体携载气为空气(j

tf

w),流

量 Q

分别为 1

5,

0,

5m

h.

图 1所示的测量位置 1,沿 x轴方向有 7个测

点.

图 2(a

)给出了 Q

=3

0m

h,Q

=1

5,3.0,

5m

h时,

CO体积在径向上的分布情况.从图

上可以看出,x为负值的位置 CO体积浓度较高,

这是由于反应器前面的弯头引起的流场不稳定造

成的.

携载气较小时,

其穿透能力小,

容易受流场流

动的影响.

随携载气流量增大,喷出气流的穿透能

力增强,

x为正值位置的 CO体积浓度不断提高.

当 Q

=4

5m

h,

即携载气为主气流的 1.

5×1

-2

倍时,

基本达到了较好混合的效果.

图 2(b)给出了 Q

=2

0m

h,

=2

2m

h;

图 2 自制喷嘴中心逆流喷入时 CO浓度分布

=4

0m

h,

=4.

0m

h工况下 CO在径向上

的分布情况.

当主气流进气量与携载气进气量同时

增大时,

CO的分布曲线形状相似.Q

=4

0m

h,

=4.

0m

h的工况混合效果有所提高,表现为

CO体积浓度更接近整体平均值.这是由于气流流

速越大,

湍流越剧烈.气体体积在高温条件下会膨

胀,

有更高的流速,即热态条件下的混合会比冷态

条件下的混合效果好.

第 3期

梁秀进,

等:

CH

作添加剂对 SNCR脱硝工艺的影响