滴定对泄漏氨的量进行测量.
SNCR工艺反应温度一般在 9
0
0℃左右,超出
了普通钢材的耐温程度.
高温条件下还原剂在钢铁
材料的催化下也会迅速分解,
所以造成了工业上多
采用在锅炉炉壁上开口喷入的方式.在材料方面,
刚玉管可以达到耐温和防催化分解的要求.
参照槽
缝式 TB系列喷嘴,
采用刚玉材质自制了改进型槽
缝式 TB系列喷嘴.原有槽缝式 TB系列喷嘴为单
缝,
会造成与槽缝相垂直和相平行方向上混合的不
均匀,
改进后喷嘴开呈十字交叉的 2条槽缝,结构
如图 1所示.喷嘴为 16mm ×2mm 半圆头刚玉
管,
槽缝宽 1
1mm.
改进后的槽缝式 TB系列喷嘴
的喷出在轴向上和径向上都有较大的流速,
既有利
于在 径 向 上 的 混 合,也 便 于 控 制 两 股 气 流 的 交
汇面.
图 1 试验台结构图
3 试验结果与讨论
3
1 混合效果
还原剂与烟气的混合对反应效果的影响很大.
s
t
b
e
r
g等
[8]
研究混合对工艺的影响,因试验装置
较小,
没有进行冷态混合研究.为考察还原气体与
烟气的混合效果,进行了冷态混合试验,设计工况
烟道主气流 (b
u
l
kf
l
o
w)为空气,流量 Q
b
分 别 为
2
2
0,
3
0
0,
4
0
0m
3
/
h.以 CO为示踪气体,其喷入量
为烟道主气流流量的 5.
5×1
0
-4
倍,即体积浓度为
5
5
0mL/
m
3
.
示踪气体携载气为空气(j
e
tf
l
o
w),流
量 Q
j
分别为 1
5,
3
0,
4
5m
3
/
h.
图 1所示的测量位置 1,沿 x轴方向有 7个测
点.
图 2(a
)给出了 Q
b
=3
0
0m
3
/
h,Q
j
=1
5,3.0,
4
5m
3
/
h时,
CO体积在径向上的分布情况.从图
上可以看出,x为负值的位置 CO体积浓度较高,
这是由于反应器前面的弯头引起的流场不稳定造
成的.
携载气较小时,
其穿透能力小,
容易受流场流
动的影响.
随携载气流量增大,喷出气流的穿透能
力增强,
x为正值位置的 CO体积浓度不断提高.
当 Q
j
=4
5m
3
/
h,
即携载气为主气流的 1.
5×1
0
-2
倍时,
基本达到了较好混合的效果.
图 2(b)给出了 Q
b
=2
2
0m
3
/
h,
Q
j
=2
2m
3
/
h;
图 2 自制喷嘴中心逆流喷入时 CO浓度分布
Q
b
=4
0
0m
3
/
h,
Q
j
=4.
0m
3
/
h工况下 CO在径向上
的分布情况.
当主气流进气量与携载气进气量同时
增大时,
CO的分布曲线形状相似.Q
b
=4
0
0m
3
/
h,
Q
j
=4.
0m
3
/
h的工况混合效果有所提高,表现为
CO体积浓度更接近整体平均值.这是由于气流流
速越大,
湍流越剧烈.气体体积在高温条件下会膨
胀,
有更高的流速,即热态条件下的混合会比冷态
条件下的混合效果好.
1
3
6
第 3期
梁秀进,
等:
CH
4
作添加剂对 SNCR脱硝工艺的影响