发
电
技
术
论
坛
翅
力
簟发
誓号
的温度范围内,氨或尿素等氨基还原剂可选择性地还
原烟气中的NOx,基本上不与烟气中的0。反应,其主
要反应为:
(1)氨为还原剂:
NH3+NO.一N2+H2
O
(1)
(2)尿素为还原剂:
C0(NH2)2—2NH2+CO
(2)
NH2+N(k——--N:+H20
(3)
C0+NO.一N2+C02
(4)
(3)当温度过高超过反应温度范围时,氨就会被氧
化成NOx:
NH3+0z——,N0。+H:O
(5)
在联合脱硝系统中,氨气作为脱硝剂被喷入高温
烟气脱硝装置中,多余的氨气在催化剂的作用下可以
在280"-'420℃的烟气温度范围内将烟气中NO,分解
成为N:和H。o,其反应式如下:
4NO+4NH3+02—4N2+6H20
(6)
N0+N02+2NH3—2N2+3H20
(7)
3性能考核试验
2009年6月完成了2台锅炉的SCR脱硝改造,试
运行后进行了SNCR/SCR联合脱硝性能考核试验。
采用GASMET
DX一4000和MRU
4000型烟气
分析仪分别在锅炉300、350、410、430
t/h
4个负荷点
下进行氨浓度和NOz浓度的测试,结果(折算到氧量
6%,标准状态)见表1。
衰1热态调整试验数据
由表1可见,SNCR/sCR联合脱硝系统运行后,
锅炉各负荷点Nq最终排放浓度在15.76~47.97
mg/m3之间,氨逃逸浓度小于5 t-tL/L。与系统投运
前锅炉NO,排放浓度(约247~318
mg/m3(02=
6%))相比,SNCR的脱硝效率为35%~40%,SNCR/
SCR联合脱硝系统的脱硝效率大于80%。
4存在问题及处理
4.1喷孔下方水冷壁腐蚀
SNCR脱硝系统试运行后,出现尿素溶液喷射器
孔附近水冷壁的腐蚀问题,引起数次锅炉水冷壁的泄
漏,被迫停炉检修。检查发现其主要由尿素喷射器泄
漏引起,为此采取了如下措施:
(1)改进喷射器结构,将喷射器混合部分设置在炉
外;优化喷射器的雾化形式,克服喷射器头部漏流的缺
陷。
(2)改变喷射器与水冷壁面的夹角,使喷射器下倾
7。,同时在保证喷射器不被烧损的条件下增加喷射器
伸进炉膛的深度。
(3)在喷孔下部水冷壁弯管部位加装不锈钢护板,
外部敷耐火塑料,防止SNCR系统起停时喷射器未建
立良好的雾化状态而出现的漏流与水冷壁管直接接
触。
(4)定期对喷射器进行雾化试验,及时更换雾化效
果不好的喷射器。
采取以上措施后彻底消除了尿素喷射器液滴对水
冷壁腐蚀的问题,未再发生过因水冷壁腐蚀泄漏而停
炉的事故。
4.2冷灰斗积渣
自从投入SNCR运行以后,冷灰斗渣垢堵塞现象
较以前严重。冷灰斗渣垢状态:最下层渣垢致密牢固
呈灰白色、层状,较硬;中间层呈灰色,最上层呈灰黑
色,自上而下越来越坚硬、致密。
分析认为:随着SNCR的运行,水分进入炉膛,增
大了炉膛内的湿度,为SO:气体与煤粉燃烧生成的游
离CaO反应提供了更为有利的条件,并生成易结晶析
出的CaSO。・2H:O和CaSO。,使冷灰斗中垢物中硫
酸钙的比例增大,冷灰斗结垢量随喷入炉膛尿素溶液
的增多而提高,即SNCR的运行促进了冷灰斗堵塞,
为此采取了以下措施:
(1)改进运行工况。在保证脱硝效果的同时适当
降低稀释水流量。
(2)对喷射器系统进行改造,提高雾化效果,使尿
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