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誓号

的温度范围内,氨或尿素等氨基还原剂可选择性地还

原烟气中的NOx,基本上不与烟气中的0。反应,其主

要反应为:

(1)氨为还原剂:

NH3+NO.一N2+H2

(1)

(2)尿素为还原剂:

C0(NH2)2—2NH2+CO

(2)

NH2+N(k——--N:+H20

(3)

C0+NO.一N2+C02

(4)

(3)当温度过高超过反应温度范围时,氨就会被氧

化成NOx:

NH3+0z——,N0。+H:O

(5)

在联合脱硝系统中,氨气作为脱硝剂被喷入高温

烟气脱硝装置中,多余的氨气在催化剂的作用下可以

在280"-'420℃的烟气温度范围内将烟气中NO,分解

成为N:和H。o,其反应式如下:

4NO+4NH3+02—4N2+6H20

(6)

N0+N02+2NH3—2N2+3H20

(7)

3性能考核试验

2009年6月完成了2台锅炉的SCR脱硝改造,试

运行后进行了SNCR/SCR联合脱硝性能考核试验。

采用GASMET

DX一4000和MRU

4000型烟气

分析仪分别在锅炉300、350、410、430

t/h

4个负荷点

下进行氨浓度和NOz浓度的测试,结果(折算到氧量

6%,标准状态)见表1。

衰1热态调整试验数据

由表1可见,SNCR/sCR联合脱硝系统运行后,

锅炉各负荷点Nq最终排放浓度在15.76~47.97

mg/m3之间,氨逃逸浓度小于5 t-tL/L。与系统投运

前锅炉NO,排放浓度(约247~318

mg/m3(02=

6%))相比,SNCR的脱硝效率为35%~40%,SNCR/

SCR联合脱硝系统的脱硝效率大于80%。

4存在问题及处理

4.1喷孔下方水冷壁腐蚀

SNCR脱硝系统试运行后,出现尿素溶液喷射器

孔附近水冷壁的腐蚀问题,引起数次锅炉水冷壁的泄

漏,被迫停炉检修。检查发现其主要由尿素喷射器泄

漏引起,为此采取了如下措施:

(1)改进喷射器结构,将喷射器混合部分设置在炉

外;优化喷射器的雾化形式,克服喷射器头部漏流的缺

陷。

(2)改变喷射器与水冷壁面的夹角,使喷射器下倾

7。,同时在保证喷射器不被烧损的条件下增加喷射器

伸进炉膛的深度。

(3)在喷孔下部水冷壁弯管部位加装不锈钢护板,

外部敷耐火塑料,防止SNCR系统起停时喷射器未建

立良好的雾化状态而出现的漏流与水冷壁管直接接

触。

(4)定期对喷射器进行雾化试验,及时更换雾化效

果不好的喷射器。

采取以上措施后彻底消除了尿素喷射器液滴对水

冷壁腐蚀的问题,未再发生过因水冷壁腐蚀泄漏而停

炉的事故。

4.2冷灰斗积渣

自从投入SNCR运行以后,冷灰斗渣垢堵塞现象

较以前严重。冷灰斗渣垢状态:最下层渣垢致密牢固

呈灰白色、层状,较硬;中间层呈灰色,最上层呈灰黑

色,自上而下越来越坚硬、致密。

分析认为:随着SNCR的运行,水分进入炉膛,增

大了炉膛内的湿度,为SO:气体与煤粉燃烧生成的游

离CaO反应提供了更为有利的条件,并生成易结晶析

出的CaSO。・2H:O和CaSO。,使冷灰斗中垢物中硫

酸钙的比例增大,冷灰斗结垢量随喷入炉膛尿素溶液

的增多而提高,即SNCR的运行促进了冷灰斗堵塞,

为此采取了以下措施:

(1)改进运行工况。在保证脱硝效果的同时适当

降低稀释水流量。

(2)对喷射器系统进行改造,提高雾化效果,使尿

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