装置运动,所以 E13.2 始终不能闭合。将机械装置维修好后,机床恢复了正常使用。
一台采用 SIEMENS 3TT 系统的数控铣床,在自动循环加工过程中,工件已加工完毕,
工作台正要旋转,主轴还没有退到位,这时第二工位主轴停转,自动循环中断,产生报
警 F97“SPINDLE1 SPEED NOT OK STATION2” 和 F98“SPINDLE2 SPEED NOT OK
STATION2”,表示第二工位两个主轴速度不正常。但对主轴系统进行检测并没有发现问题。
为了确定故障原因,用机外编程器动态监视机床 PLC 梯形图的运行,根据逻辑关系进行
检查,最后发现是第二工位的工件卡紧液压压力开关,E21.1 在出现故障的瞬间其状态发
“
生变化,由 1”
“
信号瞬间变成 0”
“
信号,紧接着又变成 1”信号,E21.1 接的是压力开关
P21.1
“
,它的状态变成 0”,信号指示工件没有卡紧,所以主轴停转,自动循环停止。由于
工件的卡紧是由液压来完成的,对液压系统进行检查,发现压力有些不稳,对液压系统
进行调整,使之稳定,机床恢复了正常工作。这个故障的报警信息反映的是由于液压不稳
造成的主轴停转的现象,而没有反映液压不稳的故障根源。
以上两种方法对机床侧故障的检测是非常有效的,因为这些故障无非是检测开关、继
电器、电磁阀的损坏或者机械执行结构出现问题,这些问题基本都可以根据 PLC 程序,
通过检测其相应的状态来确认故障点。而遇到一些系统故障时,有时情况比较复杂,采用
以下的方法及检测原则可快速确认故障点。
利用交换法准确定位故障点
对于一些涉及到控制系统的故障,有时不容易确认哪一部分有问题,在确保没有进一
步损坏的情况下,用备用控制板代换被怀疑有问题的控制板,是准确定位故障点的有效
办法,有时与其它机床上同类型控制系统的控制板互换会更快速诊断故障 (这时要保证不
会把好的板子损坏)。
如,一台采用美国 BRYANT 公司 TEACHABLE Ⅲ 系统的数控内圆磨床,一次出现故
障,在 E 轴运动时,出现报警:"E AXIS EXCESS FOLLOWING ERROR",这个报警的含
义是 E 轴位移的跟随误差超出设定范围。由于 E 轴一动就产生这个报警,E 轴无法回参考
点。手动移动 E 轴,观察故障现象,当 E 轴运动时,屏幕上显示 E 轴位移的变化,当从 0
走到 14 时,屏幕上的数值突然跳变到 471
。反向运动时也是如此,当达到 -14 时,也跳变
到 471。这时出现上述报警,进给停止。经分析可能是 E 轴位置反馈系统的问题,这包括 E
轴编码器、连接电缆、数控系统的位控板以及数控系统 CPU 板等,为了尽快发现问题,本
着先简单后复杂的原则,首先更换位控板,这时故障消除。这台机床另一次 X 轴出现这个
报警,首先更换位控板,故障没有排除,因此怀疑编码器的损坏可能性比较大,当拆下
编码器时发现,其联轴节已断开,更换新的联轴节,故障消除。
要本着先外围后内部、先机械后电气、先简单后复杂、先静后动、先公用后专用、先查软
件后查硬件的原则检查故障
对于数控设备出现较复杂的故障,特别是涉及到控制系统时,应用这些原则可简化故
障的诊断过程,避免走弯路。有时这些原则应该结合使用,这样才能使故障尽快排除。
如,一台采用 SIEMENS 3 系统的数控磨床,在回参考点时,X 轴找不到参考点,最后