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装置运动,所以 E13.2 始终不能闭合。将机械装置维修好后,机床恢复了正常使用。

    一台采用 SIEMENS 3TT 系统的数控铣床,在自动循环加工过程中,工件已加工完毕,
工作台正要旋转,主轴还没有退到位,这时第二工位主轴停转,自动循环中断,产生报
警 F97“SPINDLE1   SPEED   NOT   OK   STATION2” 和 F98“SPINDLE2   SPEED   NOT   OK 
STATION2”,表示第二工位两个主轴速度不正常。但对主轴系统进行检测并没有发现问题。
为了确定故障原因,用机外编程器动态监视机床 PLC 梯形图的运行,根据逻辑关系进行
检查,最后发现是第二工位的工件卡紧液压压力开关,E21.1 在出现故障的瞬间其状态发

生变化,由 1”

信号瞬间变成 0”

信号,紧接着又变成 1”信号,E21.1 接的是压力开关

P21.1

,它的状态变成 0”,信号指示工件没有卡紧,所以主轴停转,自动循环停止。由于

工件的卡紧是由液压来完成的,对液压系统进行检查,发现压力有些不稳,对液压系统
进行调整,使之稳定,机床恢复了正常工作。这个故障的报警信息反映的是由于液压不稳
造成的主轴停转的现象,而没有反映液压不稳的故障根源。

    以上两种方法对机床侧故障的检测是非常有效的,因为这些故障无非是检测开关、继
电器、电磁阀的损坏或者机械执行结构出现问题,这些问题基本都可以根据 PLC 程序,
通过检测其相应的状态来确认故障点。而遇到一些系统故障时,有时情况比较复杂,采用
以下的方法及检测原则可快速确认故障点。

利用交换法准确定位故障点

    对于一些涉及到控制系统的故障,有时不容易确认哪一部分有问题,在确保没有进一
步损坏的情况下,用备用控制板代换被怀疑有问题的控制板,是准确定位故障点的有效
办法,有时与其它机床上同类型控制系统的控制板互换会更快速诊断故障 (这时要保证不
会把好的板子损坏)。

    如,一台采用美国 BRYANT 公司 TEACHABLE Ⅲ 系统的数控内圆磨床,一次出现故
障,在 E 轴运动时,出现报警:"E AXIS EXCESS FOLLOWING ERROR",这个报警的含
义是 E 轴位移的跟随误差超出设定范围。由于 E 轴一动就产生这个报警,E 轴无法回参考
点。手动移动 E 轴,观察故障现象,当 E 轴运动时,屏幕上显示 E 轴位移的变化,当从 0
走到 14 时,屏幕上的数值突然跳变到 471

 

。反向运动时也是如此,当达到 -14 时,也跳变

到 471。这时出现上述报警,进给停止。经分析可能是 E 轴位置反馈系统的问题,这包括 E
轴编码器、连接电缆、数控系统的位控板以及数控系统 CPU 板等,为了尽快发现问题,本
着先简单后复杂的原则,首先更换位控板,这时故障消除。这台机床另一次 X 轴出现这个
报警,首先更换位控板,故障没有排除,因此怀疑编码器的损坏可能性比较大,当拆下
编码器时发现,其联轴节已断开,更换新的联轴节,故障消除。

    要本着先外围后内部、先机械后电气、先简单后复杂、先静后动、先公用后专用、先查软
件后查硬件的原则检查故障

    对于数控设备出现较复杂的故障,特别是涉及到控制系统时,应用这些原则可简化故
障的诊断过程,避免走弯路。有时这些原则应该结合使用,这样才能使故障尽快排除。

    如,一台采用 SIEMENS 3 系统的数控磨床,在回参考点时,X 轴找不到参考点,最后