迫札与粒帚J应用2009,36(4)
变频’;凋速EMCA
振动频率1
541
Hz接近。因此,4次径向力波引
发定f铁心的共振,进而产生高频电磁噪声。噪
声频谱分析得出最大噪声对应频率为J
600
Hz,
恰位于同有频率1
541
Hz与力波频率1
678 Hz
之间,也证明了上述分析的止确性。
3
解决措施
针对卜述原因,采取了一系列降低电磁噪声
的措施。
(1)选择适:l,的槽配合:根据上面的原囚分
析,对定转子的多种槽配合54/40、54/64和54/
66进行了径向力波分析计算。经过比较,当槽配
合为54/66时,只产牛6次径向力波,消除了1、
2、3、4、5次径向力波,避免了定子铁心发生共振,
从而可以大幅降低电磁噪声;虽然存在6次径向
力波,但对于中小刑电机来说,振动幅值近似与阶
数的4次方成反比,故5次和更高次力波的振幅
值很小。当不计声辐射效率的降低,按声功率正
比于振幅的平方估算,6次力波振动所产生的噪
声将微乎其微。因此得“14l绌,lq论:定、转子槽配合采
用54/66在降低电磁噪声方向明显优于定、转子
槽配合54/44。故新电机采用槽配合54/66。
(2)选择合理的气隙磁密:由于径向力与气
隙磁密的平方成正比,振动的幅值‘j径向力成正
比,声功率近似与振动幅值的平方成正比,所以降
低气隙磁通密度,可以有效降低径向力波幅值及
电磁噪声。采用变频电机电磁计算程序对电机的
气隙磁密进行核算,当额定频率为4l Hz时,电机
的气隙磁密达到0.897 T,高于文献[3]的推荐值
0.73—0.86
T。因此新电机采取增加绕组匝数的
方法使气隙磁密降低到0.825
T。
(3)选择合适的绕组节距:主要目的足设法
减少磁动势波形中的谐波含量。查阅文献[1],
对于6极54槽电机,短距比/3采用7/9比8/9更
合理,可以有效降低表2中39次和51次定子齿
谐波的磁密幅值系数,故从降低电磁噪声角度考
虑,新电机选用短距比口=7/9。
4
效果评价
经过上述改进,对改进后的电机苇新进行了
样机试制和型式试验。在型式试验中,采用声强
测量系统对电机负载运行情况下的噪声频谱进行
检测,频率范f目为20—6
300
Hz,最大噪声值及相
应频率见表5。
表s改进后的电机最大噪声值及相应频率
x,t
JjZ
JLL源频率下的噪声最人值/dB
噪声频率/Hz————
4l
Hz负载
8()Hz负载
101.7
Hz负载
从表5可以看出:最大噪声对应的频率点均
在6
300
Hz,已经超出人耳感到彳i舒服的噪声频
率范f目(400~5
000
Hz),原有的高频电磁噪声彻
底消除。另外,对IEC标准要求考核的额定频率
4l
Hz空载运行噪声值进行了检测,噪声由原来
的96.19 dB降低至66 dB,降幅达到31.4%。
上述噪声试验结果充分诅:明:采Hj普通异步
电机的电磁噪声分析方法对变频电机电磁噪声问
题进行分析是可行的,改进的效果显著,改进后的
电机噪声完全符合我围新建上业食业的噪声卫生
标准规定。
5
结
语
通过上述变频电机电磁噪声故障案例的分析
和改进,可以得出如下结沧:变频电机定、转子槽
配合的合理选择对降低电磁噪声具有决定性的意
义;为r限制电磁噪声,不存在既适用于小容量电
机,又适用于大容量电机的选择槽配合的万能规
则,因为小容量电机和大容昔电机定子铁心的共
振特性是小同的。因此,为r设计出低噪声的变
频电机,必须对槽配合和定子铁心的共振特性进
行综合分析,择优选用。
【参考文献】
[1]
舒波夫.电机的噪声和振动[M].沈官秋,译.北京:
机械工业出版社,1980.
[2]陈永校,诸自强,廊善成.电机噪声的分析和控制
[M].杭州:浙汀大学出版社,1987.
[3]杨万青,刘建忠.实用异步电动机设计、安装与维修
[M].北京:机械工业出版社,1996.
收稿日期:2008-07-07
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