background image

迫札与粒帚J应用2009,36(4)

变频’;凋速EMCA

振动频率1

541

Hz接近。因此,4次径向力波引

发定f铁心的共振,进而产生高频电磁噪声。噪

声频谱分析得出最大噪声对应频率为J

600

Hz,

恰位于同有频率1

541

Hz与力波频率1

678 Hz

之间,也证明了上述分析的止确性。

解决措施

针对卜述原因,采取了一系列降低电磁噪声

的措施。

(1)选择适:l,的槽配合:根据上面的原囚分

析,对定转子的多种槽配合54/40、54/64和54/

66进行了径向力波分析计算。经过比较,当槽配

合为54/66时,只产牛6次径向力波,消除了1、

2、3、4、5次径向力波,避免了定子铁心发生共振,

从而可以大幅降低电磁噪声;虽然存在6次径向

力波,但对于中小刑电机来说,振动幅值近似与阶

数的4次方成反比,故5次和更高次力波的振幅

值很小。当不计声辐射效率的降低,按声功率正

比于振幅的平方估算,6次力波振动所产生的噪

声将微乎其微。因此得“14l绌,lq论:定、转子槽配合采

用54/66在降低电磁噪声方向明显优于定、转子

槽配合54/44。故新电机采用槽配合54/66。

(2)选择合理的气隙磁密:由于径向力与气

隙磁密的平方成正比,振动的幅值‘j径向力成正

比,声功率近似与振动幅值的平方成正比,所以降

低气隙磁通密度,可以有效降低径向力波幅值及

电磁噪声。采用变频电机电磁计算程序对电机的

气隙磁密进行核算,当额定频率为4l Hz时,电机

的气隙磁密达到0.897 T,高于文献[3]的推荐值

0.73—0.86

T。因此新电机采取增加绕组匝数的

方法使气隙磁密降低到0.825

T。

(3)选择合适的绕组节距:主要目的足设法

减少磁动势波形中的谐波含量。查阅文献[1],

对于6极54槽电机,短距比/3采用7/9比8/9更

合理,可以有效降低表2中39次和51次定子齿

谐波的磁密幅值系数,故从降低电磁噪声角度考

虑,新电机选用短距比口=7/9。

效果评价

经过上述改进,对改进后的电机苇新进行了

样机试制和型式试验。在型式试验中,采用声强

测量系统对电机负载运行情况下的噪声频谱进行

检测,频率范f目为20—6

300

Hz,最大噪声值及相

应频率见表5。

表s改进后的电机最大噪声值及相应频率

x,t

JjZ

JLL源频率下的噪声最人值/dB

噪声频率/Hz————

4l

Hz负载

8()Hz负载

101.7

Hz负载

从表5可以看出:最大噪声对应的频率点均

在6

300

Hz,已经超出人耳感到彳i舒服的噪声频

率范f目(400~5

000

Hz),原有的高频电磁噪声彻

底消除。另外,对IEC标准要求考核的额定频率

4l

Hz空载运行噪声值进行了检测,噪声由原来

的96.19 dB降低至66 dB,降幅达到31.4%。

上述噪声试验结果充分诅:明:采Hj普通异步

电机的电磁噪声分析方法对变频电机电磁噪声问

题进行分析是可行的,改进的效果显著,改进后的

电机噪声完全符合我围新建上业食业的噪声卫生

标准规定。

通过上述变频电机电磁噪声故障案例的分析

和改进,可以得出如下结沧:变频电机定、转子槽

配合的合理选择对降低电磁噪声具有决定性的意

义;为r限制电磁噪声,不存在既适用于小容量电

机,又适用于大容量电机的选择槽配合的万能规

则,因为小容量电机和大容昔电机定子铁心的共

振特性是小同的。因此,为r设计出低噪声的变

频电机,必须对槽配合和定子铁心的共振特性进

行综合分析,择优选用。

【参考文献】

[1]

舒波夫.电机的噪声和振动[M].沈官秋,译.北京:

机械工业出版社,1980.

[2]陈永校,诸自强,廊善成.电机噪声的分析和控制

[M].杭州:浙汀大学出版社,1987.

[3]杨万青,刘建忠.实用异步电动机设计、安装与维修

[M].北京:机械工业出版社,1996.

收稿日期:2008-07-07

—57—

 

万方数据