机控制系统,过程机采用台湾研华工业计算机,完
成 高 精 度 的 设 定 计 算・基 础 自 动 化 采 用
!"#$#%! !&’()) 系列可编程控制器,完成高响
应性能的液压 *+,,液压 *-,,电动 *-, 闭环控
制以及轧制过程逻辑顺序控制功能・!&’()) 与过
程机之间的通讯采用工业以太网实现,操作员站
.-(&,
手提编程器与 -/, 之间的通讯采用 $-"
网实现・
!"!
#$% 实现及其特殊问题的处理
(0)采样周期问题
由于对于液压位置控制系统要求有很高的响
应频率和严格的稳态精度,所以采样控制周期的
选择是至关重要的・研究表明
[0,1]
,液压 *-, 的
控制周期应小于 2 34・这也是过去普通 -/, 难以
胜任此项任务的重要原因・!"#$#%! !&’()) 系
列 -/, 中最高档 ,-5 为 !&’(06 型,其逻辑运算
时间和定点 加运算时间均为 ) 7 )8!4,浮点加运
算时间为 ) 7 (8!4,最小定时中断周期为 0 34・这
些比普通 -/, 至少快 0 个数量级的运算执行速
度,使得液压位置控制得以在 -/, 上实现・在实
际应用中,确定液压 *-, 的控制周期 9 34・
(1)模入模出处理速度
模入摸出板的处理速度是至关重要的・采用
!"#$#%! 的 高 速 模 入 板 6#!& (90’(:;1)’
)*<),
其通道数为 8,每个通道转换时间为 0)!4,
分辨率为 0( 位,满足了液压 *-, 的需要・
模出板采用 6#!& (91’0=;))’)*<),其通道数
为 8,每个通道转换时间小于 (1)!4,分辨率为 09
位,
由于整个模出板各个通道在时序上是串联工作
的,
为了确保在采样控制周期内完成采样,只使用
模出板上的 1 个通道,而将其他 6 个通道屏蔽・
(9)算法的精简
为了能够在 9 34 的控制周期内完成 =*-,
的控制算法,对包括辊缝位置控制、压力闭环控
制、同步闭环等在内的整个控制算法,需要进行必
要的精简,在保证运算精度的前提下尽量使用定
点运算,运算公式的整理、归并、简化和中间结果
的合理使用等・结果使运算时间大大缩减・在只有
一个 ,-5 的情况下,不仅完成 9 34 控制周期的
液压位置控制 =*-,,而且完成 8 34 控制周期的
=*+,,
以及 1) 34 控制周期的电动 *-,,电液联
合摆辊缝以及轧线逻辑顺序控制・
! "&
’(#% 动态性能
(0)=*-, 阶跃响应特性测试
在 1) ))) >% 的压力下,-/, 置 *-, 状态,
在位置 基 准 上 附 加 幅 值 为 0)) !3,宽度为 ())
34,
空比为 2)? 的方波,用示波器观察位移传感
器的反馈值,得到如图 9 所示的波形・从阶跃响应
图形可以看出,系统的上升时间 !
"
@ 98 34,超调
量!@ 9)?,达到设计要求・由于已通过给定积分
器来限制系统的超调量,因而,当阶跃给定时,系
统的超调量调整的较大,以加快系统的响应速度・
压力闭环的相应时间与位置环相当・
图 & 液压 (#% 阶跃响应曲线图
)*+"& ,-./ 0.1/231. 24 ’(#%
(1)=*-, 响应频率计算
假定本 *-, 系统是一个典型的二阶系统,其
闭环传递函数为
#
$
%
&
1
’
(
1
) 1"&
’
( ) &
1
’
二阶系统的超调量计算公式为
!? % *
+
""
0 +"
!
1
, 0))?
已知超调量! @ 9)?,可以求出阻尼比# @
) 7 1A( 6・
二阶系统的上升时间计算公式为
!
"
%
" +
$
&
’
0 + "
!
1
式中初始相位角$的表达式为
$ % BCDEBF
0 + "
!
1
"
% 0 7 1&0 &2 CBG
由上升时间计算公式可以求出 %
’
@ 21 7 881
CBG H 4・
图 5 液压 (#% 对数幅频特性
)*+"5 )0.67.389 0.1/231. 24 ’(#%
&
9
(
第 ( 期
王
君等:中厚板轧机液压辊缝控制系统研究及其 -/, 实现