・材料・工艺・设备・
为0.93-1.2 mill,壁厚差为0.27 mm,满足工艺要求。
管件在成型过程中圆角过渡部分应力分布较复杂,
容易出现起皱等现象,由图6可知,三通管在此处
由压应力向拉应力状态过渡,没有出现严重的应力
集中。模拟结果表明,在该工艺条件下三通管取得
了较好的成型结果。
图5
三通管厚度变化模拟结果
图6
三通管应力分布模拟结果
4模具结构及工作原理
根据模拟结果设计了三通管胀形模具,图7为
模具的闭合状态。其工作原理为:首先由压力机的
滑块带动由限位块、斜锲块、上模板、圆柱销和导套
等组成的上模向下运动,斜锲块与左、右滑块斜面
相接触,在压力机压力的作用下使滑块向模具的中
间运动,推动凸模在凹模的导向孔内同向运动。由
于零件在压制前其内部已注满黄油,此时黄油被密
封在不锈钢管内,在压力机的作用下,钢管内部压
力不断增加,使不锈钢管侧壁向堵头方向进行胀形,
从而凸起一定高度。
为了保证模具工作的顺利进行,模具设计时应
注意以下2点:
a.
凸模与不锈钢管内壁的间隙应适当,过大
则不能形成密封空间,过小则安装困难。经试验可
知。间隙为0.01加.03咖时较适合。
b.斜锲块和滑块的斜角既要保证凸模的行程,
又要保证其运动流畅,该模具中斜锲块的角度为30。。
5试验结果
采用所设计模具进行了三通管液压胀形试验,
胀型后三通管主体管长为34.9 lllm,支管高度为
10.5衄,主体管壁厚为1.2咖,支管壁厚为0.86-1
2008年第6期
lll/n,即生产的零件一次性达到了图纸(图1)要求。
图8为该零件壁厚增厚、减薄示意图。试验表明,该
模具结构简单、操作方便、安全可靠,降低了操作者
的劳动强度,产品质量稳定。该工艺方法经过实际
加工证明可行。
12
ll
10
9
3
2
1
1.下模板2.下模块3.滑块4.定位板5.凹模
6.凸模7.堵头8.限位块9.斜锲块
10、12.螺
钉
11.上模板
13.圆柱销
14.导套
15.导柱
16.弹簧
图7三通管成型冲模结构
增厚区
减薄区
旷
李
一
3鼍
I—7
L
图8零件壁厚增厚、减薄示意
6结束语
通过对三通管液压成型过程和原理的分析,利
用有限元分析软件Dyn小珊对三通管进行了液压
胀形数值模拟,根据模拟结果设计了成型冲模。经
实际加工表明,利用该冲模生产的零件尺寸达到了
图纸要求,提高了产品质量和生产效率,从而证明
了该工艺方法的可行性。
参考文献
1许发樾.实用模具设计与制造手册.北京I机械工业出版社,
2000.
2姜奎华.冲压工艺与模具设计.北京:机械工业出版社。
1997.
3姜奎华.冲压工艺学.北京:机械工业出版社,1997.
4李文彬,李磊.官军.1Crl8Ni9Ti不锈钢筒形件拉深工艺.模
具工业.2007,33(5):36--38.
(责任编辑文拇)
修改稿收到日期为2008年3月11日。
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万方数据