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Hydraulics Pneumatics & Seals/No.5.2008

喷丸清理效果

3.2

提高清砂效果

控制、提高阀体铸造毛坯清洁度, 可通过先进清砂

工艺、设备实现。现铸造厂已新投入

CS- 1200TP

强力喷

砂机, 用于普通喷丸工序后, 对阀体内腔进行喷砂清理,
主要清理零件为

78A0066

FPF32- 5

LF32- 1

阀 体 铸 造

毛坯。设备采用全防护

, 双工位双台车双转盘结构, 两端

开门, 两端备料台及喷砂舱匀有轨道, 用手推小车进出
喷砂舱。强力喷砂机是以压缩空气高速带动研磨砂材,
喷击金属表面, 使之形成侵蚀面的处理机器。工作压缩
空气压力为

0.4~0.55MPa

, 喷砂流量

28.5m

/min

, 砂材

φ

1.0mm

的钢丸。经该设备喷砂清理的阀体毛坯

, 解剖

检测, 内腔白亮光滑, 黏砂均被清除( 见图

) 。

清砂效果

3.3

控制措施

液压阀阀体内部油道复杂, 结构设计上外形封闭,

人眼无法直接观察到阀体内腔是否已清理干净。为了

防止未清理干净的阀体零件流入下道工序, 我们使用
纤维工业电子内窥镜, 分两级进行检查控制:

(1)

阀体铸

造毛坯经强力喷砂后

, 铸造厂通过工业电子内窥镜, 检

测内腔的各环槽及清砂死区( 人字槽) 是否还残留黏砂
及铸造缺陷;

(2)

相对于阀体毛坯, 阀体零件清洁度要求

更高。在液压件公司

, 阀体零件机加工后, 还需进行人

工清理及清洗, 再用内窥镜对阀体内腔进行检测, 确认

无黏砂、铁屑等污染物后

, 方可进入下道工序。

3.4

清洗

阀体零件的清洗一般是在装配前进行的。我们分

粗洗、半精洗、精洗

道工序:

(1)

粗洗是人工用经过粗

滤过的低压煤油和毛刷、钢丝刷等

, 将大颗粒的污染物

清洗掉;

(2)

半精洗是使用“阀体完工清洗机”进行自动

滚洗、吹干

, 清洗液为柴油和煤油组成的混合液体;

(3)

最后使用步进通过式“阀体装配前清洗机 ”进 行 精 洗 ,
设备有自动吹干、烘干功能

, 清洗采用专用的

MD- 82A

清洗剂属于液体清洗剂

, 清洗后的零件经烘干后无清

洗液痕迹

, 不会出现白斑。清洗剂防锈能力强, 经试验,

清洗后的零件防锈能力可达

天以上。

为了避免二次污染, “阀体装配前清洗机”出料口

与全密封阀体总成装配车间连接

, 经清洗的元件直接

进入装配车间等待装配, 进一步的保证了系统的清洁
度。

其他强化控制措施

4.1

新去毛刺技术

液压元件在机加工过程中产生的毛刺, 是造成阀

卡、拉缸等故障的因素之一。

阀杆的毛刺去除

, 我们使用了“无心去毛刺机”代

替人工锉刀、砂布去毛刺, 设备工作原理与无心磨床相
同; 设备工作方式为通过式刷削去毛刺, 刷轮为带磨料
的碳化硅刷。对于流量放大阀阀杆, 我们在精磨外圆后
进行去毛刺; 对于分配阀阀杆, 由于阀杆需镀铬, 我们
分两次进行去毛刺:

(1)

阀杆镀铬前去毛刺, 可减少毛刺

尖角抢铬现象;

(2)

精磨后去刺, 有效的提高阀杆去毛刺

质量和阀总成的清洁度。与使用砂布、锉刀手工去毛刺

效果相比, 该设备去除毛刺效果明显, 阀杆尖角处圆整
光滑不扎手, 表面更加细腻( 见图

) , 且生产效率高, 加

工节拍仅为

20s/

件。

去毛刺效果

对于阀体阀孔

, 我们在加工中心精镗孔工序后增

加了“挠性刷”去除毛刺工序。“挠性刷”为含磨料( 碳化

240#

) 的尼龙刷, 我们将刷子做成刀具

装 在 加 工 中

心标准刀柄上

( 见图

) 。

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