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Consteelo国际学术研讨会论文集

尘能力等条件定,国内最早的试验结果表明,铁水加人

量与电耗的关系曲线具有最低点,即具有最佳铁水加

入比例。安阳25t电弧炉的试验表明,最佳铁水加入量

为32%左右,其原因在于随铁水量增加,钢中碳含量增

加,当供氧强度不够大时,脱碳速度低,冶炼时间长,电

耗增加。最近安钢100t烟道竖炉及韶钢90t

Consteel

加铁水试验结果指出,当铁水比大于35%以后,冶炼周

期有所增长,但电耗随铁水比的增加(达50%)一直在

降低(见图2~图5)[6-川。后者是因为供氧强度大,脱

碳速度高,化学热增加,甚至有一段时间是停电工作

的,故铁水加入量从0~50%范围内可使电耗不断

降低。

400

350

至300

善250

冒200

150

60

55

50

45

40

35

30

d66。5

20

30

40

50

60

铁水加人比胍

图3

100t烟道竖炉吨钢电耗

与铁水加入比的关系

铁水加,凡比一o”

图4

100t烟道竖炉冶炼周期

与铁水加入比的关系

/一

I\

./

28

35

40

铁水加入■/t

图5

90t

Consteel电弧炉冶炼周期与

铁水加人量的关系

4电弧炉终点控制技术

现代电弧炉炼钢过程,特别是Consteel过程,与转

炉炼钢过程具有类似特征,即存在吹氧脱碳反应,冶炼

周期也比较接近,终点控制具有十分重要的意义。所

谓终点控制就是要在整个流程的时序表规定的时间点

上,使钢液磷、碳含量及温度同时达到规程要求出钢。

终点控制的命中率高,冶炼周期缩短,如图6所示¨J。

量罢

嚣60

/出钢至出钢时间

f、。、/

I/、—j>

命中率7

\,—套

2001年舟份

图6碳终点命中率与出钢

至出钢时间的关系

75

80

85《

90廿

95船

100

在电弧炉冶炼过程中,温度可以根据系统的热平

衡,通过控制供电曲线、供氧制度和铁水加入制度等进

行动态控翩;脱磷则主要通过控制熔渣的氧化性、碱度

及过程温度来进行。由于磷含量没有下限要求,钢液

温度在LF过程中还可调整,因此电弧炉终点控制最重

要的是终点碳的控制。这一点在超低碳钢的生产中就

显得特别重要。

碳钢中随碳含量的降低,韧性和焊接性能提高,珠

钢生产的品种中[c]≤o.06%的钢占95%,见表1。

衰1珠锕生产钢种的硪含量

碳音量/“

比例,“

72270C

<O

06

ZJ330B

<0

06

38

ZJ400B

<0.06

SPA—H集装箱扳

<O.06

50

>0

06

生产含碳量低于0.06%的钢种,一是要减少电弧

炉出钢后至连铸结束过程中钢液增碳量,珠钢可使这

~增碳量低达0.010%;二是要防止钢液过氧化。国外

出钢碳含量控制在0.03%以下,钢水容易过氧化。珠

钢开发了电弧炉终点碳控制技术,出钢碳含量控制在

碳一铁选择氧化平衡点0.035%以上[9],0.050%必

下,命中率超过95%,降低了出钢时钢液的溶解氧含量

(实测的[c]一[o]关系曲线见图7),从而降低了铁损及

脱戴荆用量,缩短了出钢至出钢时间,珠钢开发的电弧

炉终点碳控制技术申请了发明专刺。

5以氮代氩电弧炉底吹技术n

o]

试验研究了82B、35K、20MnSi等钢种用铝脱氧后

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