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Consteelo国际学术研讨会论文集
尘能力等条件定,国内最早的试验结果表明,铁水加人
量与电耗的关系曲线具有最低点,即具有最佳铁水加
入比例。安阳25t电弧炉的试验表明,最佳铁水加入量
为32%左右,其原因在于随铁水量增加,钢中碳含量增
加,当供氧强度不够大时,脱碳速度低,冶炼时间长,电
耗增加。最近安钢100t烟道竖炉及韶钢90t
Consteel
加铁水试验结果指出,当铁水比大于35%以后,冶炼周
期有所增长,但电耗随铁水比的增加(达50%)一直在
降低(见图2~图5)[6-川。后者是因为供氧强度大,脱
碳速度高,化学热增加,甚至有一段时间是停电工作
的,故铁水加入量从0~50%范围内可使电耗不断
降低。
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图3
100t烟道竖炉吨钢电耗
与铁水加入比的关系
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图4
100t烟道竖炉冶炼周期
与铁水加入比的关系
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铁水加入■/t
图5
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Consteel电弧炉冶炼周期与
铁水加人量的关系
4电弧炉终点控制技术
现代电弧炉炼钢过程,特别是Consteel过程,与转
炉炼钢过程具有类似特征,即存在吹氧脱碳反应,冶炼
周期也比较接近,终点控制具有十分重要的意义。所
谓终点控制就是要在整个流程的时序表规定的时间点
上,使钢液磷、碳含量及温度同时达到规程要求出钢。
终点控制的命中率高,冶炼周期缩短,如图6所示¨J。
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2001年舟份
图6碳终点命中率与出钢
至出钢时间的关系
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在电弧炉冶炼过程中,温度可以根据系统的热平
衡,通过控制供电曲线、供氧制度和铁水加入制度等进
行动态控翩;脱磷则主要通过控制熔渣的氧化性、碱度
及过程温度来进行。由于磷含量没有下限要求,钢液
温度在LF过程中还可调整,因此电弧炉终点控制最重
要的是终点碳的控制。这一点在超低碳钢的生产中就
显得特别重要。
碳钢中随碳含量的降低,韧性和焊接性能提高,珠
钢生产的品种中[c]≤o.06%的钢占95%,见表1。
衰1珠锕生产钢种的硪含量
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生产含碳量低于0.06%的钢种,一是要减少电弧
炉出钢后至连铸结束过程中钢液增碳量,珠钢可使这
~增碳量低达0.010%;二是要防止钢液过氧化。国外
出钢碳含量控制在0.03%以下,钢水容易过氧化。珠
钢开发了电弧炉终点碳控制技术,出钢碳含量控制在
碳一铁选择氧化平衡点0.035%以上[9],0.050%必
下,命中率超过95%,降低了出钢时钢液的溶解氧含量
(实测的[c]一[o]关系曲线见图7),从而降低了铁损及
脱戴荆用量,缩短了出钢至出钢时间,珠钢开发的电弧
炉终点碳控制技术申请了发明专刺。
5以氮代氩电弧炉底吹技术n
o]
试验研究了82B、35K、20MnSi等钢种用铝脱氧后
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