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    2)风机与基础结合面、进出口风管连接时,应调整自然吻合,不得强行连接,绝不允
许风管的重量集中在机壳上,以免机壳变形影响正常运转。风机进出口风管应用软管连接,
并注意风机的水平位置。
    3)安装后试拨叶轮转动,检查是否灵活,发现不妥之处应及时调整。
   4)安装完毕,各部位正常后才能进行试运转。试运转过程中要严格控制电流,不
能超过额定值。为防止电机因过载而烧毁,在风机启动和试运转时,必须在无荷载的情况
下进行。如情况良好,逐步将阀门开启到规定工况为止。
3.4.2 风机
   (1)  启停方式:
   (2)  运行状态:平稳、电流正常。轴温正常
   (3)  轴承座定期注油
   (4)  故障判定与处理:检查联轴器、轴承、风机叶轮
3.4.3 管道选择
   (1)管道布置原则
    A、统一布置、尽量少占用空间,安装、操作和检修方便;
    B、管道布置力求顺直,减少阻力;
    C、管道应尽量避免遮挡室内光线和妨碍门窗的启闭,不影响正常的生产操作;
    D、水平管道有一定的坡度。
3.4.5 

  

风速选择 水平通风管道设计风速 20m/s,垂直通风管道设计风速 23m/s,吸风罩口

设计风速采用 2.0m/s。
3.5  

  

渣处理系统

    烟气中带入的烟尘经水洗后同脱硫液流入沉淀池沉淀,分离后的清液进入调节
池,用循环泵打入脱硫除尘池内循环利用,沉淀池内沉淀物污潜泵抽吸,避免人工清渣
的困难。3.6  

     

技术特点

本方案采用已经应用成熟的钠碱法脱硫工艺技术。钠碱法较之石

   

灰法等其它脱硫工艺,该工艺具有以下优点: (1)该工艺在燃煤炉窑的除尘脱硫项目

  

中运行效果非常好,已经过实践检验; (2)技术成熟,运行可靠性高。该工艺技术烟气
脱硫装置投入率为 98%以上,系统主要设备很少发生故障,因此不会因脱硫设备故障影

 

响正常生产系统的安全运行; (3)对操作弹性大,对煤种变化的适应性强。该技术用碱
液作为脱硫剂,工艺吸收效果好,吸收剂利用率高,可根据炉窑煤种变化,适当调节 pH

   

值、液气比等因素,以保证设计脱硫率的实现; (4

  

)钠碱循环利用,损耗少; (5)

   

正常操作下吸收过程无废水排放; (6)渣水易沉淀分离,可大大降低水池的投资; 
(7

  

)脱硫渣无毒; (10)钠碱吸收剂反应活性高、吸收速度快,可降低液气比,从而既

  

可降低运行费用,又可减少水池、水泵和管道的投资; (11)该工艺除尘效率高,可达
95%以上。

  

                四 工程设计
   由于场地限制燃煤气处理系统各设计参数如下:
   4.1 旋风除尘池
   尺寸:3.0m×5.0m×1.5m=22.5 m3
   有效容积:16.3m3
   建筑容积:22.5m3
   4.1.2 脱硫除尘池
   尺寸:3.0m×3.0m×3.0m   有效水深 2.5m
   有效容积:20.3m3
   建筑容积:27m3