广西某纸业公司有 35t/h 蒸发量 CFB 循环流化床锅炉一台,其锅炉技术参数分别为:
高温炉渣出口初温
A 为 930
℃,物理热被回收后温度 B 为 50℃,锅炉运行有效时间 C 为
340 天,锅炉炉渣排放量 D 为 2800kg/h,锅炉热效率 F 为 80
﹪(典型),锅炉燃煤 H 为
3200 大卡/吨,3200 大卡燃煤价值 I 为 345 元/吨,高温炉渣的比热为 0.96kJ/kg·
℃,7000 大
卡标准燃煤发热值为
2.94×107kJ/t。
3.1.1 节约燃煤成本
年回收热能总量(折算为 7000 大卡标准燃煤)Q=0.96×(A-B)×C×D÷E÷F=0.96×(930-
50)×340×24×2800÷29400000÷80
﹪=820.66 吨
折算成该企业所烧
3200 大卡燃煤:820.66×7000÷3200=1795.19 吨
实际为企业节约燃煤成本:
1795.19×345=619340 元
3.1.2 降低人工成本
该企业未采用该技术前,排渣需
4 人/班,共计 3 班,每名工人工资 660 元/月,采用该技术
后每班仅需
1 人即可,为企业可节约人工成本:660 元/月×11 月×9 人=65340 元
3.1.3 节约其他资金
原企业用铲车推渣拢渣,装渣约
2h/d,铲车正常工作烧柴油 17l/h,油价 4.10 元/升,则每
年为企业节约燃油成本:
17×2×4.10×340=47396 元
3.1.4 采用该技术后为企业年创造经济效益总和
61.934+6.534+4.7396=73.2076 万元
另外,避免机电车间总控室、变压器室等重要设备因大量灰尘影响,造成电器设备故障存
在的潜在危险;解决甘蔗渣原料场因灰尘增多,造成纸浆中尘埃含量大难处理的问题;有
效避免周边生活居民因灰尘量大向环保部门投诉的压力问题。
3.2 采用该技术对锅炉运行的影响
由于该技术应用仅取用锅炉前端进除氧器的低温水,高温水直接回流到除氧器,不必对
锅炉任何系统进行改造变动,所以对锅炉的运行无任何影响,相反有效提高锅炉运行的热
效率。为保证该设备的可靠、正常运行,该技术应用了低流量报警、高回水温度报警、变频器
无级调速等控制方式;当进入该设备的低温水低于设备要求水量时或回水温度高于设定值