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         广西某纸业公司有 35t/h 蒸发量 CFB 循环流化床锅炉一台,其锅炉技术参数分别为:
高温炉渣出口初温

A 为 930

℃,物理热被回收后温度 B 为 50℃,锅炉运行有效时间 C 为

340 天,锅炉炉渣排放量 D 为 2800kg/h,锅炉热效率 F 为 80

﹪(典型),锅炉燃煤 H 为

3200 大卡/吨,3200 大卡燃煤价值 I 为 345 元/吨,高温炉渣的比热为 0.96kJ/kg·

℃,7000 大

卡标准燃煤发热值为

2.94×107kJ/t。

 

  3.1.1  节约燃煤成本

  年回收热能总量(折算为 7000 大卡标准燃煤)Q=0.96×(A-B)×C×D÷E÷F=0.96×(930-
50)×340×24×2800÷29400000÷80

﹪=820.66 吨

折算成该企业所烧

3200 大卡燃煤:820.66×7000÷3200=1795.19 吨

实际为企业节约燃煤成本:

1795.19×345=619340 元

  3.1.2  降低人工成本

该企业未采用该技术前,排渣需

4 人/班,共计 3 班,每名工人工资 660 元/月,采用该技术

后每班仅需

1 人即可,为企业可节约人工成本:660 元/月×11 月×9 人=65340 元

  3.1.3  节约其他资金

原企业用铲车推渣拢渣,装渣约

2h/d,铲车正常工作烧柴油 17l/h,油价 4.10 元/升,则每

年为企业节约燃油成本:

17×2×4.10×340=47396 元

  3.1.4  采用该技术后为企业年创造经济效益总和

  61.934+6.534+4.7396=73.2076 万元

  另外,避免机电车间总控室、变压器室等重要设备因大量灰尘影响,造成电器设备故障存
在的潜在危险;解决甘蔗渣原料场因灰尘增多,造成纸浆中尘埃含量大难处理的问题;有
效避免周边生活居民因灰尘量大向环保部门投诉的压力问题。

 

  3.2  采用该技术对锅炉运行的影响

 

   由于该技术应用仅取用锅炉前端进除氧器的低温水,高温水直接回流到除氧器,不必对
锅炉任何系统进行改造变动,所以对锅炉的运行无任何影响,相反有效提高锅炉运行的热
效率。为保证该设备的可靠、正常运行,该技术应用了低流量报警、高回水温度报警、变频器
无级调速等控制方式;当进入该设备的低温水低于设备要求水量时或回水温度高于设定值