加了一台日处理能力
2000 吨以上的块矿筛,和原有一台处理能力在 1000 吨左右的块矿
筛东西区各置一台,基本保证了块矿入炉前的筛分。另外,为防止天气不好影响筛分,块
矿加罩布,块矿筛分系统密封。
尽量采用大矿点块矿,以保证块矿性质及生产稳定性。
综合成分:为保证渣中四大成分平衡,特别注意控制渣
Al2O3 含量,由于 Al2O3 在
高炉渣中为中性氧化物,提高了炉渣的熔点,因此,炉渣中
Al2O3 高时,炉渣二元碱度
应取高些,且应含较多的
MgO,以便中和渣中较高的 Al2O3,并保证渣的流动性和脱硫能
力。通过提高烧结矿的中
MgO 含量来提高渣中 MgO 水平,烧结矿中一般控制在 2.8-
3.0%左右。
严格控制高炉筛分,
<5mm 控制在 2%以下。
为保证烧结矿供应量,将机烧碱度提至
2.3±0.1,全矿粉烧结,强度基本可达到
75±1,FeO 控制在 9.5%左右。
3 加强炉内操作管理
日常操作 炉内操作以保证高炉顺行为主线,以稳定炉温为基础,在此基础上调整
布料角度,固定焦炭平台,根据原料情况增加矿布料环数,在顺行的基础上保煤气利用。
休复风操作 长时间检修做好休复风预案,采少块矿配比,较正常降低炉渣碱度,
适当降低焦炭负荷,另外特别注意长时间检修前的炉况顺行,不必把炉温提的过高,这
样更好保证复风顺利。
异常炉况操作 高炉发生悬料、管道等炉况事故,处理时不拖延时间,在大量吃用块
矿时避免长时间高顶温,积极创造机会去进行处理,防止出现结厚。
定期对高炉水温差情况进行比较分析,据此进行调整布料,动态维护高炉操作炉型。
4.加强炉前操作管理
提高炮泥质量,保证铁口有效深度,炉前出铁时间延长,双铁口运行高炉铁间隔降
至
20 分钟以下。
降低炉前设备影响,通过点检和预期性处理炉前设备故障,大大减少了炉前设备故
障率。
炉前三沟维护也是按计划修补,定期对规定的部分进行修补,一方面保证了修补质
量,另一方面也减少了对炉内操作的冲击。
5.充分创造外部条件,保证高炉冶炼环境稳定。
通过加强管理,设备休风率和故障率大幅度降低。引进和改型一些新设备,保证了高
炉冶炼环境的稳定,特别两座大高炉风机采用了拔风装置,减少了发生灌风口事故。
由于制氧能力有限,积极均衡利用炼钢余氧,在
1%左右富氧率的情况下保证煤比达
到了
150kg/t 的生产指标。