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根据故障现象和报警内容,我们对驱动系统进行检查,驱动电机为交流伺服电机,型号为
NAC093A-O-WS-3-C/110-B-1,驱动板为 DSQC236B,该系统的检测为测速发电机和脉冲
编码器对速度和位置进行检测控制,首先我们检查各连接电缆的连线,接头和驱动板都正
常,然后我们又检查强电电路,经检查发现控制驱动电机电磁刹车的时间继电器有一触点
断线,焊好后,重新启动,时间继电器虽然工作正常,但是电机仍不能运行,报警仍未消
除,随后我们把电机与机械部分脱开,只接通刹车电源,用手转动电机,电机不动,同时
测量刹车线圈,发现线圈烧损,经修复刹车故障解除,

506 1407 报警消除,但是 509 237

报警仍未消除,机器人运行仍有振动,于是我们测量测速发电机励磁绕组,发现绕组断线
因绕组线为

0.2mm,线太细并且断掉好几根,修复难度太大,修复无望,于是我们向

ABB 公司定货,经更换测速发电机,故障解除。

   

    故障四:脉冲编码器受油污染,导致轴定位故障。

    

    故障现象:SIEMENS 880 卧式加工中心工作台 98 年 10 月份在旋转定位过程中出现故障,
运行中断,

CRT 出现报警号: 1364 报警内容为 1364 ORD 4B2 measuing System Dirty 即测

量系统受污染。

    故障解决:根据故障报警内容,我们先拆下检测线路板和反馈电缆接头,

用酒精清洗其灰尘和油污,起动工作台,故障没消除,随后我们又拆下检测工作台位置的
脉冲编码器,发现里面充满了大量机械油,原来有一通入编码器的压缩空气气路,压缩空
气能把进入编码器的灰尘吹出,起到清洁编码器的作用,这些机械油是由气路通气时,因
压缩空气不洁净,由压缩空气带进来的,我们用汽油把这些油污洗干净,并提高压缩空气
质量,重新安装好编码器后,起动工作台,故障消除。

   

     故障五:闭环电路检测信号线折断,导致控制轴运行故障。

    

    故障现象:SIEMENS 8 系统卧式加工中心有一次正在工作过程中,机床突然停止运行,
CRT 出现 NC 报警 104,关断电源重新起动,报警消除,机床恢复正常,然而工作不久,
又出现上述故障,如此反复。

    

故障分析及解决:查询

NC 1O4 报警,内容为:X 轴测量闭环电缆折断短路,信号丢

失,不正确的门槛信号不正确的频率信号,本机床的

X、Y、Z 三轴采用光栅尺对机床位移进

行位置检测,进行反馈控制形成一个闭环系统。根据故障现象和报警,我们先检查读数头和
光栅尺,光栅尺密封良好,里面洁净,读数头和光栅尺没有受到油污和灰尘污染,并且读
数头和光栅尺正常,随后我们又检查差动放大器和测量线路板,经检查未发现不良现象,
经过这些工作后,我们把重点放在反馈电缆上,测量反馈端子,发现

13 号线电压不稳,停

电后测量

13 号线,发现有较大电阻,经仔细检查,发现此线在 X 向随导轨运动的一段有一

处将要折断,似接非接,造成反馈值不稳,偏离其实际值,导致电机失步,经对断线重新
接线,起动机床,故障消除。

    故障六:脉冲编码器感应光电盘损伤导致加工件加工尺寸

误差。

    

故障现象:

CNC 862 数控 20 车床 X 向切削零件时尺寸出现误差,达到 0.30mm/

250mm,CRT 无报警显示。

    

    故障解决:本机床的 X、Z 轴为伺服单元控制直流伺服电机驱动,用光电脉冲编码器作为
位置检测,据分析造成加工尺寸误差的原因一般为:(

1)X 向滚珠丝杠与丝母副存在比较

大的间隙或电机与丝杠相连接的轴承受损,导致实行行程与检测到的尺寸出现误差;(

2)

测量电路不良。根据上述分析,经检查发现丝杠与丝母间隙正常,轴承也无不良现象,测量
电路的电缆连线和接头良好,最后我们用示波器检查编码器的检测信号,波形不正常。于是
我们拆下编码器,打开其外壳,发现光电盘不透光部分不知什么原因出现三个透明点致使
检测信号出现误差,更换编码器,问题解决,因为

CNC 862 系统的自诊断功能不是特别强,

因此在出现这样的故障时,机床不停机,也无

NC 报警显示:还有几次因检测元件不良造

成的设备故障,在此就不一一列述。