速,起到弯月面缓冷的效果;进水压力
0.8~1.0MPa,进出水温差 4~7
℃,冷面温度保持在
100
℃以下,增大了温度梯度,可防止间歇沸腾,有利于降低热面温度和减小铜管变形;
在高拉坯速度下,角部采用圆角,使其角部水缝与面部水缝一致,使铸坯冷却均匀;由于
弧度与铜管一致性好,内腔定位更加方便,从而保证了铸坯在结晶器内冷却均匀。
3)控制振动偏摆。控制振动的偏摆量小于 0.2mm,调整振动装置平衡弹簧的松紧度,
避免渣球等杂物进入振动机构缝隙,减轻振动台的负荷和摩擦阻力。更换结晶器时必须清理
干净振动台面和结晶器底板粘附的杂物,保证结晶器水平。定期测量和调整振动台水平度,
四角水平点的高度偏差控制在
0.5mm 以内。
4)优化二冷水装置。在结晶器出口增设零段,加装角部喷嘴,强化角部冷却。改造二冷
喷淋管,将喷嘴与铸坯之间的距离由
110mm 增加到 125mm,扩大喷射覆盖面,确保铸坯
均匀冷却。定期清理滤网和过滤器,改善冷却水水质,及时更换堵塞的喷嘴和变形的喷淋管,
保证冷却效果。
从以上方面对
1 号连铸机进行了优化改造,优化参数见下页表 2。
3.3 改 进 操 作 方
法
1 ) 微 调 中
间 包 水 口 快 换 机
构 垫 块 的 厚 度 ,
提 高 中 间 包 的 对
中 精 度 , 控 制 对
中 偏 差 小 于
4mm ; 及 时 更
换 包 底 变 形 严 重
的 中 间 包 , 保 证
注流对中精度。
2)起步时要等液面上升到距结晶器上口至少 150mm 时才能启动振动和拉矫,避免起
步操作时启动振动和拉桥的时间过早,钢水在结晶器的停留时间过短造成裂纹。
3)结晶器液面波动控制在±5mm 以内。
4 效果
通过采取以上改进措施,二炼钢
1 号方坯连铸机角部裂纹比例明显降低 ,其比例从
3.02%降低到 0.17%,铸坯质量得到明显提高,铸机运行高效稳定。
5 结论
1)针对角部裂纹的原因分析,通过铸机优化改造和操作改进,1 号方坯连铸机的角部
裂纹发生率明显降低,并稳定在较好水平
0.10%,避免了设备因素和操作不当等原因引起
的角部裂纹,稳定了铸机的运行,提高了铸坯质量。
2)钢中的 C 和 m(Mn)/m(S)对铸坯角部裂纹有影响,适当的 C 含量和保持一定
的
m(Mn)/m(S)可降低裂纹发生率。
3)冷却效果对裂纹的影响较大,通过结晶器和二次冷却的优化改造,较好的控制了角
部裂纹的发生。
4)科学改进,精心操作对控制角部裂纹发生有较好作用。
参
考 文 献
[
1] 蔡开科,程士富.连续铸钢原理与工艺[M].北京:冶金工业出版社,1994:235-
237.