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速,起到弯月面缓冷的效果;进水压力

0.8~1.0MPa,进出水温差 4~7

℃,冷面温度保持在

100

℃以下,增大了温度梯度,可防止间歇沸腾,有利于降低热面温度和减小铜管变形;

在高拉坯速度下,角部采用圆角,使其角部水缝与面部水缝一致,使铸坯冷却均匀;由于
弧度与铜管一致性好,内腔定位更加方便,从而保证了铸坯在结晶器内冷却均匀。

3)控制振动偏摆。控制振动的偏摆量小于 0.2mm,调整振动装置平衡弹簧的松紧度,

避免渣球等杂物进入振动机构缝隙,减轻振动台的负荷和摩擦阻力。更换结晶器时必须清理
干净振动台面和结晶器底板粘附的杂物,保证结晶器水平。定期测量和调整振动台水平度,
四角水平点的高度偏差控制在

0.5mm 以内。

4)优化二冷水装置。在结晶器出口增设零段,加装角部喷嘴,强化角部冷却。改造二冷

喷淋管,将喷嘴与铸坯之间的距离由

110mm 增加到 125mm,扩大喷射覆盖面,确保铸坯

均匀冷却。定期清理滤网和过滤器,改善冷却水水质,及时更换堵塞的喷嘴和变形的喷淋管,
保证冷却效果。

从以上方面对

1 号连铸机进行了优化改造,优化参数见下页表 2。

3.3  改 进 操 作 方

1 ) 微 调 中

间 包 水 口 快 换 机
构 垫 块 的 厚 度 ,
提 高 中 间 包 的 对
中 精 度 , 控 制 对
中 偏 差 小 于
4mm ; 及 时 更
换 包 底 变 形 严 重
的 中 间 包 , 保 证
注流对中精度。

2)起步时要等液面上升到距结晶器上口至少 150mm 时才能启动振动和拉矫,避免起

步操作时启动振动和拉桥的时间过早,钢水在结晶器的停留时间过短造成裂纹。

3)结晶器液面波动控制在±5mm 以内。

效果

通过采取以上改进措施,二炼钢

1 号方坯连铸机角部裂纹比例明显降低 ,其比例从

3.02%降低到 0.17%,铸坯质量得到明显提高,铸机运行高效稳定。
结论

1)针对角部裂纹的原因分析,通过铸机优化改造和操作改进,1 号方坯连铸机的角部

裂纹发生率明显降低,并稳定在较好水平

0.10%,避免了设备因素和操作不当等原因引起

的角部裂纹,稳定了铸机的运行,提高了铸坯质量。

2)钢中的 C 和 m(Mn)/m(S)对铸坯角部裂纹有影响,适当的 C 含量和保持一定

m(Mn)/m(S)可降低裂纹发生率。

3)冷却效果对裂纹的影响较大,通过结晶器和二次冷却的优化改造,较好的控制了角

部裂纹的发生。

4)科学改进,精心操作对控制角部裂纹发生有较好作用。

   

1]   蔡开科,程士富.连续铸钢原理与工艺[M].北京:冶金工业出版社,1994:235-

237.