background image

江西电力

33

2009

5

得磨煤机内部的煤粉量较大,存在一定的安全隐患;
另外,这么大量的煤粉在该磨煤机下次启动前开磨
煤机出入口风门时会对锅炉的燃烧产生比较大的扰
动。 经过多年的运行摸索, 在磨 煤 机 停 止 后 延 时

300 s

再关闭磨煤机入口风门,即可将停磨过程对锅

炉燃烧的影响降到比较小的程度,又避免了磨煤机
内部的煤粉量较大的安全隐患,同时,在该磨煤机下
次启动前开磨煤机出入口风门时对锅炉燃烧产生的
扰动也相对要小。

磨煤机入口风门逻辑现设计如图

1

所示。

1

磨煤机入口风门优化逻辑

在锅炉跳闸(

MFT

)、

一次风与炉膛差压低、一次

风机全停及一次风机

RB

的原因引起磨煤机跳闸的

情况下,立即关闭磨煤机入口风门;如果是其它的原
因引起的磨煤机跳闸,包括正常停磨,在磨煤机停止
后延时

300 s

再关闭磨煤机入口风门。

3.4

失去一次风跳磨逻辑

原失去一次风跳磨逻辑的设计为一次风与炉膛

差压低(

2/3

延时

1 s

或一次风机全跳,则跳所有磨

煤机。

在实际运行中,发现有几个问题需要解决。 第

一,如果一次风压力不足,一次风与炉膛差压低(

2/

3

延时

1 s

),

会立即将所有磨煤机跳闸,极有可能造

MFT

第二,在一台一次风机跳闸,或一台一次风

机运行时,如果有大于

3

台磨运行,很有可能造成一

次风不足,若等到一次风与炉膛差压低来跳磨,有可
能已造成比较严重的后果。 针对以上问题,对失去
一次风跳磨逻辑进行了如下优化。

首先,对一次风与炉膛差压低跳磨煤机逻辑进

行修改,如果一次风与炉膛差压低信号来,不是立即
将所有磨煤机跳闸,而是先跳

E

磨,

E

磨跳闸后

5 s

如果一次风与炉膛差压低信号还在, 则跳

D

磨,

D

磨跳闸后

5 s

如果一次风与炉膛差压低信号还在,

则跳

C

磨,如此,一直到跳

A

磨。 因为,在出现一次

风压力不足的情况下, 按照

E

D

C

B

A

的顺序逐

个跳磨,在跳闸了部分磨煤机后,由于一次风的负荷
减少,一次分压力很有可能恢复,而不用将所有磨煤
机跳闸。

另外, 增加了一台一次风机跳闸或一台一次风

机运行等异常情况下的逻辑判断, 如果出现这种情
况,运行的磨煤机超过

3

台,一次风是肯定满足不了

要求的,在这种情况下,通过逻辑判断,立刻从上层
开始跳闸

E

磨、或

D

磨,以确保运行的磨煤机不超

3

台,尽量避免一次风与炉膛差压低的情况出现。
经过这样修改后, 在机组运行中发挥了非常重

要的作用。 机组运行中曾发生一台一次风机出现故
障后,自动跳闸了

E

D

只保留了

C

B

A

磨运行,在

这过程中,一次风压力瞬间降到

5.8 kPa

后,由于减

少了两台磨运行,很快就恢复到

7.0 kPa

左右,避免

了事故的扩大。

4

结束语

由于在改造前做了非常充分的准备工作, 针对

修改逻辑召开了多次专题讨论会,确定改造方案。在
软件组态修改后,首先利用

DCS

的仿真功能对组态

方案进行仿真试验, 以强制方式模拟现场的的实际
运行情况,观察各个系统的逻辑功能是否正确,是否
达到了优化设计方案的要求,因而,后来的系统静态
调试、动态调试进行得非常顺利,机组点火、定速、并
网一次成功。

改造后,

1

号机组连续安全稳定运行。 功能完

备,稳定可靠的

BMS

系统为机组的连续安全稳定运

行提供了可靠地保证。

1

号机组优化改造工程在任务多、工作量大、时

间紧的情况下,圆满完成了任务。能取得这次任务的
圆满成功主要得益于大修前期技术储备的充分、大
修期间各项工作安排的合理, 更要感谢所有参战人
员的辛勤努力。 事实证明此次工程体现了先进的设
计构想,发挥了安全、经济、可靠的优点,大大提高了

DCS

应用水平,也为今后其它系统的改造升级积累

了经验,值得推广和借鉴。

35