通 过 上 述 分 析 ,
如各工序的降低煤气消耗目标可以实现,每天高炉煤气将有
177.58 万 m3 的余量,可以
满足新建
75t/h 锅炉的高炉煤气用量。
2 增加高炉煤气余量的具体措施及效果
2.1 降低烧结点火工序高炉煤气消耗采用的措施
1)改造和更新烧结机点火炉
3 号烧结机(265m2)点火炉炉顶和炉墙破损较严重,已经到了更换期,其它三台烧结机
的点火炉炉顶和炉墙均发生不同程度的脱落。在
3 月 3 号烧结机年修期间,更换了 3#机点火
炉,新点火炉采用了新型高效节能型烧嘴。
4~6 月又利用其它三台烧结机各自定修机会,
用高强涂抹料配合胶泥,对点火炉内衬有破损的地方进行修补,减少点火热量的外散损失
使烧结料面点火效果得到改善,使烧结成品率提高。
2)控制点火真空度
控制各点火炉的炉膛内真空度为
3000~4000Pa,比以前降低了 1000Pa 左右,在保证
料面点火满足工艺要求的情况下,减少点火热量损失。
3)控制点火温度
通过点火器烧咀开度控制,将烧结点火温度控制在
1050±50
℃,当烧结机短时间停机
时,控制炉膛温度小于
600
℃。
因上述措施的逐项落实,到
2010 年 4 月,吨矿煤气消耗已降至 40m3/t 以下,5~12
月吨矿高炉煤气消耗
38.95m3/t,与 2009 年比较,全年平均日节省高炉煤气 10 万 m3。
3.2 降低高炉热风炉煤气消耗采取的措施
1)三座高炉从烧炉手法上都由以前的初始进行大烧,改为根据煤气压力实际情况进行
平稳烧炉;
2)加热炉与热风炉一样平稳烧炉;
3)3 月份二炉定修期间,更换了煤气预热器,煤气预热后的温度达到 300
℃,理论燃烧
温度可提高
75
℃,在风温一定情况下可节省煤气 10%;
4)3#高炉对预热器进行检查维修,修补泄漏水管,补充介质,疏通清扫预热器,提高
煤气、助燃空气的预热温度,使煤气、助燃空气预热后温度达到
180%以上。
通过以上措施,正常生产情况下,北区三座高炉日节约煤气
65 万 m3,吨铁高炉煤气
单耗由
2009 年的 723m3/t 降至 2010 年的 675m3/t。
3.3 降低锅炉煤气消耗采取的措施
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