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原 来 加 热 器 一 直 加

热,温度不断升高,使得密封塞内

 3 层密封圈经常老化,导致煤粉进入样气取样管内,造

w(O)只能是 0.2%~0.3%,不能进行正常分析。加热器增加温度控制器后,使温度保持

 

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℃恒温,避免加热器持续加热,有效减少了密封塞内密封圈更换的次数。

4 对关键因子磨煤机出口温度进行

DOE 试验通过分析得出:磨煤机出口温度值对新制粉仪控系统运行的影响是显著的;而

下煤粉量、原煤湿度这两个参数对磨煤机的出口温度值影响比较大。我们要判断哪个因子的

主效应显著?哪个因子的交互效应显著?什么条件下可以获得最佳的运行稳定性?需要通

 DOE 试验来得出结论。取 2 因子、2 水平做 DOE 试验,见表 1。

准 备 做

  22 全 因

子试验设计,试验

重 复

  4  次 , 中 心

点选取

 4 个(即 4*22+4=20)试验。设计好 20 次试验后,分别试验得到 20 个磨煤机出口温

度值。

4.1 参数试验设计分析

首先从方差分析表中看出:主效应和

 2 因子交互作用的 P1<0.05,说明模型有效;从弯曲

P2=0.000<0.05,说明试验数据有明显的弯曲;从下煤粉量和原煤湿度 P3=0.000<0.05,

说明下煤粉量和原煤湿度对磨煤机出口温度值影响显著;相互间的二阶交互

P4 值为

 

0.001(<0.05),说明相互间的二阶交互作用对磨煤机出口温度值影响也显著。

4.2 参数试验设计残差诊断

 2 为磨煤机出口温度残差图,根据图 2 可以得到结论:

1)从图 2- 1 可以看出,残差服从正态分布。

2)观察图 2- 2,无“漏斗型”或“喇叭型”,此图正常。

3)观察图 2- 4,无不正常的升降趋势,此图正常。

4) 从图 2 和 AVOVA 表中可以清楚地看出,在弯曲一栏中,P 值只有 0.000,显示响应

变量磨煤机出口温度有明显的弯曲趋势。并且通过残差对各自变量的散点图(见下页图

 3)

也可以验证这一点。试验数据有明显的弯曲,说明单纯拟合一阶线性方程不够了,要再补充

些轴向点,构成一个完整的响应曲面设计,拟合一个含二阶项的方程以继续分析。

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