这 一 结 果 证 实 了
当时确有压浆或喷补料脱落。同样的案例早在涟钢
2003 年中修喷补后开炉期间发生过
[1]
。
由于压浆和喷补料熔点超过
1700
℃,远高于炉缸渣铁 1400~1500℃的温度。不能融化
的压浆喷补料因塌料随炉料进入炉缸,由于大量生料进入炉缸,导致炉缸热量不足,渣铁
流动性变差。
而且喷补料的密度为
2.3g/cm
3
左右,而液态炉渣的密度为
2.0g/cm
3
左右,铁水密度
7.2g/cm
3
,难熔固态喷补料浮游于渣铁界面上,被渣铁带动流向铁口并堵塞铁口,使黏稠的
渣铁不能顺利的流出铁口,而黏度较小的高压煤气从铁口喷出,造成炉前打开铁口即大喷
而不见渣铁的现象。
2.2.3 判断失误,操作不当,错失最佳休风时机
管道行程初期,炉况顺行只是表面现象。此时若及时休风堵风口,将管道破坏可能较快
将炉况恢复正常,可惜操作者对炉况估计太乐观,错失此次最佳休风机会;在此之后到风
口涌渣之前仍有休风机会,此时休风可能会造成部分风口灌渣,但高炉操作者仍抱有侥幸
心理,没有休风;在压浆喷补料脱落堵塞铁口造成渣铁积聚、风口涌渣后,高炉操作者已经
错失最后休风时机。其后,铁口不能出铁,大部分风口自动灌死,部分波纹管灌渣发红,操
作人员被迫强行休风,造成灌死
11 个波纹管及 13 个送风系统,休风 10h57min。
当炉前铁口大喷时,操作者简单地认为是铁口断裂,反复采取堵口重开的办法处理;
炉前渣铁物理热、流动性差,操作者认为是炉况失常所致;而炉身水温差变化被理解为炉内
悬料、塌料和座料引起渣皮脱落所致。经过分析和事后证实,以上诸多现象是由高熔点的压
浆喷补料脱落造成的。
3 炉况处理
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