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设      备      管      理     论     文

水套直径加大到

∮276mm,对水路及水室进行重新设计,将前端 2 截水室

由原

300mm 改为 120mm、 140mm、150mm 逐步加大到 300mm,进水方式

由原先进水室,再由直管排出,改为先强制进密封水槽,再由各水室循

环出水,避免水路因水压低等因素造成短路的问题,水套出口温度也由

45-7

0℃降为 35℃以下,消除水套结垢清洗问题。为了延长水套使用

寿命,在原水套外加套

370mm×2500mm×10mm 不锈钢抗氧化外

1 件,每 5 个月更换不锈钢外套 1 件,水套使用寿命提高到 10 个月。

1.4 加装出水口测温装置和仪表,随时监测出水温度,保证在 45℃

以下,并对出水阀进行调节,排水量由原

12m

3

/h 减少为 8m

3

/h。

1.5

针对冷却水排空浪费较严重的问题,为更好的贯彻集团公司 节

能降耗管理年 的宗旨,将冷却水

160 吨/天,其中 50 吨/天的水用于厂

职工洗澡,不再用蒸汽加热自来水,节约了大量蒸汽,将

70m

3

/天的水

引入浸出工序用于浸出生产,

30m

3

/天引入回转窑收尘系统,冲击式收

尘器用水和引风机叶轮清洗用水月节约新水

4800 吨。

经过近

30 天对以上一系列问题的解决,目前铜盐厂钴盐车间内热

式回转窑产能已达到

1000 吨/月,产出钴量 70 吨/月,镍量 130 吨/月,

超出了原

850 吨/月的设计能力,同时产出焙砂浸出率也提高到目前

88%以上。年可节约水套制做费 19.3 万元,年节约自来水价值 5.86 万

元,经济效益十分明显。

2、完善制度管理,提高

设备管理

    无规矩不成方圆,完善的制度并强有力的贯彻实施是提升管理的关键。

车间为了有效的保证制度的完善、执行的到位,将

ISO9000 管理体系深

入贯彻

设备管理

过程。从完善制度入手,我们分别制定了设备购置、

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