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故时该操作更是雪上加霜。同时在处理事故时,为使活性污泥更快更好的健康生长,通
过二沉池排放死泥经常是一种更为有效的措施,但这种操作的结果又使大量的高浓度
废水进入均质池,从而更加重了生化负荷造成处理事故的时间、难度和成本增加。

由以上分析可以看出,高浓度脱水残液的工艺单一流程,集中排放,间歇操作是

导致污水处理系统

COD 内部波动的主要原因。

  高浓度脱水残液的工艺优化处理

1、少量多次是处理高浓度脱水残液的出发点

高浓度脱水残液的集中排放不利污水处理场的平稳生产。对

COD 浓度较高的废水

我们可以通过均质池贮存,加新鲜水稀释,减少均质出水等手段进行处理,最主要的
目的就是要保证生化负荷的稳定,但这无疑增加了处理成本及操作难度,有时会影响
主体装置正常的排水。但如果能做到少量、分批、多次输送无疑将大大降低其处理难度,
在负荷较低时还可作为活性污泥的养料。因此,对高度脱水残液不要集中排放,在生产
平稳、负荷较低的情况下,将每次的离心脱水后的残液直接排入均持池,在保证生化
COD 负荷增加不超过 20%的情况下,实现少量多次的排放。

2、工艺优化处理
接少量多次的原则,每次排放的高浓度脱水残液可靠重力直接排入

A-4930,通过

G-4930A/S 打入匀质池,从而实现少量多次的处理目的。原流程亦可保存,在生化出现
事故时,通过脱水残液泵的操作可将高浓度残液打入消化池,从而不再增加生化单元
的负荷,做到工艺及操作上对高浓度的脱水残液进行优化处理。

具体工艺流程见下图:

注:

-----------为新增管线

3、优化操作说明
A、在均质池 COD 较低,生化运行稳定时,离心脱水残液经重力自流入 A-4930 进

入均质池,以便稳定地缓慢地调整生化负荷,可避免生化低负荷耗能及活性污泥过氧
化事故的发生,确保系统稳定。

B、在生化不稳定或均质负荷高时,可先将消化池的上清液先排放,留出空间后将

脱水后的残液通过

GY-4959 打入消化池贮存。待生产稳定时,缓缓排入均质及生化系统,

可保安全生产。

  可行性分析

生化
污泥

干泥外运

套筒线

含油
污泥

离心脱

水机

残液泵

GY-4959

消化池

A-4930

GY-4930A/S

均质池

至 中 和 浮
选及生化

图二  优化后的工艺流程简图