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集中控制:操作者手动启停机操作设备;

3)单机就地控制:采用该模式进行设备维护。以

顺序控制器、负责人集中控制模式进行控制时,控制系统为设备提供联锁保护。

 

  ②调节控制功能。计算机监控系统与手动监控相比控制效果更加稳定。本系统主要由以
下功能:

1)桶位自动控制:控制方式:通过压力变送器对桶底部压力施测,转换成桶位信

PLC 的 PID 控制模块,与已设的液位值作对比,将二者的差值转换成电信号传输至桶上

部的加水阀信号接收端,对各桶位实施控制。控制分手动和自动,可随时切换。

2)单机设备

自动控制:跳汰机、加压边滤机、压滤机、自动加药机各配套有独立的

PLC 控制柜,形成单

机自动化系统。

3)生产管理功能。生产管理功能包括动态阅览选煤厂主要设备及相关的设备

运行状态,自动记录报表数据,统计分析关键的技术参数,自动绘制其变化趋势及历史曲
线,同时编制并打印工艺参数表,全程实现动态管理。

 

  计算机监控系统对设备运行时间进行自动记录,将其显示在操作员站上。系统自动计算
各称重传感器的数据、系统利用率、产量等有关生产数据,全厂每班运行时间和截至目前本
年度的生产时间可以通过这些数据计算得出。各瞬时值将以图形方式显示并记录在班报表中,
班累计值在交接时可被打印输出。

 

  各种工况数据以组画面、趋势图、流程图及报警画面等形式在操作员站上显示被操作。计
算机监控系统支持全面的报警监测及管理工具,出现异常状况时,可为操作员失误提供及
时的正确的报警提示。每一个点都可被分配以一个报警优先级并被组态以声音报警。

 

  

3 实施结果 

  选煤厂主要设备均为国内、外较先进的选煤设备,工艺流程先进合理,洗选效率高,产
品结构灵活,投资省,见效快。选用先进、可靠、高效设备,降低能耗,提高精煤回收率。对
需要调整的工艺设备,利用变频器进行适时调控,既满足工艺调控需要,又能根据需要调
整电机输出功率,起到了节能的作用。耗能电耗

6.4 度/t,低于同类选煤厂 8 度/t 水平,水耗

0.1m3/t,低于同类选煤 0.15m3/t 水平。 
  参考文献:

 

  

[1]吴大为.浮游选煤技术[M].中国矿业大学出版社. 

  

[2]吴式瑜,岳胜云.选煤基本知识[M].煤炭工业出版社. 

  

[3]王世民,赵选选.浮选工[M].煤炭工业出版社.